1、净化一分厂“11 28”中毒窒息事故2009 年 11 月 28 日,净化一分厂在检修 4=电除尘器过程中,发生一起一人死亡、二人轻度中毒事故。一、事故经过2009年11月28日上午,净化一分厂4s电除尘器因电压低 需停车检修。分厂厂长孙某安排化工段组织停车置换。11 时许,化工段段长刘某安排当班的化工一班班长张某给 4s 电除尘器加 水封、进行氮气置换。在下午 4 点班交接班会上,张某向接班的化工二班班长王某交接了 4电除尘器的处理情况。刘某安排王某一定要做 CO+H?分析,合格后就通知检修人员拆人孔进行空气置换。王某随即 通知电除尘分析工郭某做 co+n2 分析。17 时左右王某在接到 郭
2、某报告分析结果是 co+h2=o 之后,即电话通知分厂厂长助 理赵某.4=电除尘器分析合格,可以干活。赵某即安排检修人员 侯某、杨某上 4=电除尘器顶部拆人孔。在拆卸人孔螺栓过程中,侯某对下边喊“有(气)压力”。分厂 技术员孙某听到后立即与王某联系,告诉他塔内有(气)压力。王 某对孙某说:“让操作工把氮气阀门关掉”。操作工杜某说:“阀门 关不动”。孙某对操作工说:“你指认阀门,我们关”。待关闭阀门 后,孙某与上面检修人员联系,但已没有回应。赵某立即带王某上 塔查看情况,发现杨某已昏迷、侯某四肢无力但神志尚清醒。赵某 在拉杨某时也晕倒。检修段长吕某迅速向公司调度室报告并联系“120”。调度室迅速
3、通知分厂值班领导路某。公司领导、公司值班 干部、安环部等有关部门负责人接到报告后迅速赶到现场组织救援,并及时将三人送往医院,其中侯某和赵某很快脱离危险.杨某 因抢救无效于 29 日凌晨 1 时 30 分死亡。二、事故原因分析净化一分厂在 4 匸电除尘器的工艺处理交出、检修工作中,没有严格按照安全规程办理工艺交出及检修工作票,造成工艺与 检修交接过程脱节是此次事故的直接原因。净化一分厂检修人员自我防范意识差,危险有害因素辨识 能力差,发现气体泄漏未及时撤离,是此次事故的重要原因。净化一分厂安全生产责任制落实不到位,日常安全管理松 懈是此次事故的主要原因。公司应急救援措施不完善,是此次事故的重要原
4、因。三、事故性质这是一起安全生产责任事故。四、事故防范措施在全公司进行一次安全教育,使干部职工深刻吸取此次事 故教训,举一反三,狠反“三违”.警钟长鸣,进一步增强安全意识、责任意识,做到遵章指挥、遵章操作。各单位要加强职工业务技术、安全教育和培训,提高干部 职丁的业务技能和安全素质。各单位要立即全面开展隐患排查,不留死角,堵塞漏洞,发 现问题立即整改,做到防患于未然。各单位要强化安全管理,狠抓安全制度、责任、措施落实.切实落实“五个到位”,严格执行安全操作规程、安全检修规程、安 全技术规程,严格执行“确认联络操作法”、“手指口述、岗位描述操 作法”并组织进行演练竞赛,切实落实各类票证管理。做好
5、应急 预案演练,努力提高干部职工的应急、救援、防护能力。公司生产部、机动部、安环部及“八条线”有关部门,按照各 自的职责对生产单位的工艺、设备、安全防护设施、防火防爆设施、重大危险源等各方面以及“确认联络操作法”、“手指口述、岗位描 述操作法”的执行情况进行经常性检查和考核。各生产单位要加强设备工艺安全交出、检修管理,严格执 行“确认联络操作法”,分厂领导及安全员必须亲临现场.审查各项 安全措施落实到位后,指挥检修人员按照规程进行作业。对不按 规定办理工作票证或票证办理不规范、安全措施不到位的单位和 个人要进行加重处理。点评违章操作和无知是该起事故的直接原因,事故调查 过程中,对职工的询问发现职工对氮气的危害一无所知,认为氮 气没事,并且通常此类检修都是如此操作,可见在职工培训教育 和日常作业过程中存在多大的隐患,所以一定要做到让职工知 道身边的危险和危害,也只有这样才会让职工切实增强安全意 识,变“要我安全”为“我要安全”,做本职安全人,提高企业的本 质安全水平。