1、2014 年 1 月 27 日 1#炉发生爆管的事故一、事故经过1 月 27 日运行三值早班。接班时 1#炉运行基本正常,11时 08 分运行人员发现主汽温度 540、汽压 8.753MPa、主汽流量 94T/H、给水流量 80T/H、炉膛负压-90Pa、一次风出口风压8.8KPa、热一次风量由 110000m3/h 开始下降;分析判断为返料器或电除尘发生封堵,采取加大一次风量、开启引风机旁路烟道等措施并紧急汇报值长和发电部负责人,但未能缓解;至 11时 23 分主汽温度 411、主汽流量 0T/H、给水流量 300T/H、炉膛负压 500Pa、一次风出口风压 13KPa、热一次风量由1500
2、0m3/h;发电部组织就地检查发现锅炉本体正压严重、烟囱向外冒白气,判断炉内发生爆管安排紧急停运。经停炉后进入炉膛搭架检查发现屏过有三处焊口开裂且严重变形、水冷屏一处爆管开口(图片附后)。二、原因分析与外委单位检修人员分析,初步判断造成爆管原因如下:(1)管子在安装中受较严重机械损伤;(2)管材材料质量不合格,如有夹渣、分层等缺陷,或者焊接质量低劣,引起破裂;(3)煮炉、烘炉过程中没有较好的控制过热器的温度,过热造成变形。三、防范措施1、严加控制锅炉负荷在安全运行规程许可范围内,启停炉时应适量蒸汽流经过热器;汽包水位在允许范围内波动,不满水;防止汽压突降或突升致使汽包安全阀动作;加强锅炉燃烧调整,防止气流刷墙、贴壁、火焰偏斜,减少烟温偏差和受热面热偏差;调整制粉系统,控制煤粉细度;严格控制锅炉运行参数,加强管壁温度监视,监视汽包炉的水位,防止缺水,引起受热面瞬间超温。2、重视吹灰器的正常投入和退出的可靠性,不但要保证其机械部分能正常运行,而且要从其控制系统的逻辑设置来确保吹灰器的正常投入和退出,避免吹损受热面管。3、加强化学监督工作,确保锅炉给水、锅炉水质标准,保证给水、炉水水质合格。严格执行化学清洗规定,做好锅炉停用保护工作。