1、沙角 C 电厂热工保护的完善广东沙角 C 电厂 3 台 660 MW 机组的自动化程度高、保护多,对保障机组安全运行起到很好的作用,但也发生了一系列误动。为此,该厂对其中发生拒动和误动的一些保护进行了完善。1 冷却水保护系统的完善1999 年 3 月 24 日,化学人员对发电机定子冷却水取样、测量导电率时,按惯例开启 3 号机定子冷却水水箱水位计底部放水门,连续放水 23 min。由于运行人员经验不足,操作不稳,引起水箱水位波动,出现水位低低报警,A 冷却水泵跳闸。因水箱水位低低跳闸信号未复位前,联锁启动不了 B 冷却水泵,造成发电机定子冷却水中断,发电机绕组温度快速上升。当发电机绕组温度上升
2、到 85时,机组仍未跳闸,被迫手动打闸停机。图 1 是定子冷却水保护逻辑图,当水箱水位过低时跳闸定子冷却水泵,5 s 后再跳汽轮发电机组。图 1 发电机定子冷却水保护逻辑图实际运行中,当水箱水位信号 GST.021.LSLL 出现低低时,立即跳闸 2 台定子冷却水泵。若此时的水位低低信号在 5 s以内复位断开,2 台定子冷却水泵都已被跳闸,但跳闸冷却水泵的指令继电器 AXR.030.02 和 AXR.030.03 因GST.021.LSLL 断开而失电复位,时间继电器 TMR.030.01 也就停止了计时,TMR.030.01 未计时到 5 s 钟,所以不会发出跳闸机组的指令。于是就出现了全部
3、定子冷却水泵已停运,机组继续保持运行的危险工况。可见,冷却水泵的跳闸指令不能准确反映泵的已跳闸状态,更不能真实反映定子冷却水是否中断的情况。为了彻底消除保护拒动,最大限度地防止误动,在定子冷却水系统中,加装了 3 个流量开关,每个开关送出 2 组定子冷却水流量低低信号,分别送到 2 个不同的跳闸通道。在每个通道中进行三取二逻辑运算后发出跳闸机组的指令,以保护发电机组的安全。2 修改 DCS 软件和联锁柜硬件1999 年 8 月 10 日,运行人员做 1 号机定期交、直流密封油泵联动实验过程中,密封油/氢差压发生波动,集控室 CRT显示密封油/氢差压 0.051 MPa,而励磁机侧却发出 0.0
4、2MPa 低低信号,保护误动,机组跳闸。为了防止联动实验时出现密封油/氢差压低低保护误动,在 DCS 软件和联锁柜硬件中取消了主密封油泵 PP041 出口压力低 025PSL 自停运条件和交流紧急密封油泵 PP042 出口压力低 026PSL 自停运条件。当密封油泵出口压力低报警时,发出联动另一台交流或直流紧急密封油泵信号,同时继续保持自身运行,更有效地防止密封油压进一步降低,提高汽轮发电机组的安全性。3 完善锅炉满水保护增加了 3 个汽包水位高高信号,三取二后作为 MFT 的始发条件见图 2,弥补了设计上的疏漏,完善了锅炉满水保护,以防止汽轮机水冲击事故,确保机组安全。图 2 锅炉满水保护逻
5、辑图4 取消失去一次风跳全部磨煤机的保护过去,因过份依赖一次风/炉膛差压低低单信号跳闸全部磨煤机,导致多次保护误动,且因原测量参考点为多个仪表所共用,任一仪表膜盒穿孔或漏风都将影响参考点的压力,相互干扰严重,造成信号极不稳定。为此,取消了失去一次风跳全部磨煤机的保护(但仍保留其报警功能),增加各台磨煤机风量小于 60%跳闸单台磨煤机的保护,并采用多点测量,分散危险,减少保护误动。5 B 引风机控制的改善2000 年 7 月 18 日,3 号机组 A 引风机驱动端轴承温度高,运行人员就地检查发现该风机的润滑油已变质,停 A 引风机进行换油。换油后启动时,A 引风机由于振动高高而跳闸。再次启动 A
6、 引风机,数秒后 A 引风机又因振动高高而跳闸。受其影响,B 侧送、引风机切至手动控制,运行人员检查正常后投回自动。随后 B 侧引风机导叶急速关小,炉膛压力高高,MFT 动作,机组跳闸。热控人员检查后发现 B侧引风机控制逻辑不合理。结合多次风机振动高高,风机跳闸 RUNBACK 不成功的事故分析,采取了相应的措施:(1)完善接地系统,消除雷电等外界电磁干扰。增加高、低通滤波和带通滤波过滤风机转速谐波和风机叶片共振谐波,有效防止变负荷调风量时振动高高保护误动。增加一套振动测量系统,修改保护逻辑(见图 3),只有当 2 套系统同时检测到持续 10 s 的振动高高信号,才发出跳闸指令。图 3 风机保护逻辑图(2)取消风机轴承温度高跳闸保护,增加风机轴承温度高光字牌报警。将 E 分度热电偶中性点接地式温度测量改为Pt100 热电阻绝缘式温度测量,消除了 mv 信号易受干扰、保护误动对风机安全运行的威胁。(3)纠正了软件中风机停止和跳闸信号不分的逻辑错误,实现了风机联动,完善了风机 RUNBACK 功能。(4)将风机动叶执行机构的反馈电位器改为电感式反馈装置,防止电位器故障引起反馈信号与控制信号