1、欢迎光临安全人之家https:/增压风机动作不匹配,机组 RB 时炉膛压力保护跳闸一、事故经过2006 年 3 月 5 日,某发电厂 2 号机组在正常运行时锅炉突然发生 MFT。事件发生前,机组负荷 295MW,2A、2B、2D、2E 磨煤机运行,2C 磨检修,2 号机组脱硫岛投运,厂用电正常,协调控制投入。定期工作中发现 2B 引风机油泵 A 无法启动,正在处理中。16 时 30 分左右,2B 引风机油泵 A 检修工作结束,启动试转。油压上升(3.0693.3MP),检查正常,停油泵 B 作备用。停运后,油压正常3.0MPa16 时 50 分,2B 引风机油泵 A 跳闸,油泵 B 连锁启动,
2、油压瞬时下跌后恢复正常(CRT 显示油压未到动作油压值,油压下跌在 1s 左右即恢复)。不久 2B 引风机跳闸(首出油压低),跳同侧送风机,触发 RB 切2D、2E 磨煤机。立即抢投 2A、2B 磨油枪,但同时 2 号炉炉膛压力低导致 MFT 动作。2 号发变组解列,汽机跳闸。二、事故原因通过对运行参数的分析并查阅运行日志,对本次 MFT 动作原因初步分析如下:引风机 2B 的润滑油泵 A 跳闸后,B 泵连锁启动成功,过程中润滑油压力瞬间下跌,引起压力开关低发信号。由于润滑油压力恢复正常时压力开关未能复位(事后校验压力开欢迎光临安全人之家https:/关,低触点常通,无法复归),控制系统根据逻
3、辑设计,延时 30s后触发引风机跳闸。引风机 2B 跳闸后,RB 正确动作,切 2D、2E 磨煤机并跳闸同侧送风机。由于此前所有机组基建时进行的 RB 试验,都是在脱硫系统未投入运行情况下进行,脱硫增压风机同时运行情况下的 RB 试验尚无机组进行。因此当本次事件发生时,引风机 2B 跳闸后指令叠加到引风机 2A,在引风机 2A 和增压风机以及跳磨煤机后的多重作用下,引起炉膛负压急剧下降。当引风机 2B 跳闸后,机组的一系列自动应急措施动作是正常的:联跳对应的送风机 2B;运行的引风机 2A 开度达 100%;脱硫增压风机调节导叶关小,但幅度仅为 10%左右;延时10s,RB 动作,相继切除 2
4、 台磨煤机 2D/2E,并投油枪 2A/2B;在上述期间,炉膛压力一直走低,最终未能避免锅炉压力低使MFT 动作。当一台引风机跳闸时,对增压风机而言,减少了其进口流量的供给,其作用相当于增加了增压风机所处系统的阻力,所以根据风机在管路的工作特性,必然表现出其进口的压力值下降,该压力的影响,一直波及炉膛。如图 5-1 所示,工作点由 A 移至 B。同时由于运行的引风机一下加足其负防止锅炉炉爆炸事故压力 P 风机特性线荷,且又有一台引风机联跳,所以更加剧了炉膛压力的下降。欢迎光临安全人之家https:/系统阻力线炉膛压力降低,也表现为送风机出口背压的降低,致使其阻力减小,阻力线下移,运行的送风机流
5、量增加,以适应炉膛压力降低及补充输送流量的不足。流量 Q 当 RB 动作,先后切除 2 台磨后,使炉内的烟气量减少,同样起到了降低炉膛压力的效果。统观上述分析,送风机的自适应增加送风量不能及时有效地抵消上述多种因素导致的炉膛压力的下降,因此,MFT 在所难免。三、事故教训脱硫装置的投运对防止发生锅炉灭火事故提出了新的要求,本案例对防止电力生产重大事故的二十五项重点要求进行了有益的补充,配备了脱硫装置的发电机压力 P 风机特性线组应以此为鉴。四、防范措施机组 MFT 后,有关专业人员到现场参与了事故分析,并进行了专题讨论,流量 Q 提出了相应的对策。为保证在脱硫系统投入的情况下,当机组发生风机跳
6、闸 RB 时,不发生因炉膛压力异常而 MFT 的故障,对逻辑进行如下修改。(1)发生风机 RB 及引风机跳闸,立即快开脱硫烟气旁路挡板,起到烟气再循环作用,使增压风机进口处的压力不发生大的变化。欢迎光临安全人之家https:/(2)风机 RB 及引风机跳闸,立即关小(3s 指令超弛状态)脱硫增压风机进口导叶开度至原来开度的 60%,3s 后脱硫增压风机进口导叶保持自动状态参与调节。DCS 系统信号由送、引风机和一次风机 RB 及引风机跳闸合成后送入脱硫系统,以快开脱硫烟气旁路挡板及超驰关增压风机导叶。(3)1 台引风机跳闸后,对另 1 台引风机的叠加信号加以限制。即引风机的主控输出电力生产重大事故案例汇编在发生送、引风机 RB 时设 50%的高限,消除工作引风机指令的饱和延迟时间,使引风机的动叶能够及时调节炉膛负压。(4)发生送、引风机 RB 时,由原来跳 2 台磨改为跳 1 台磨由于此次 MFT 及相关的修改对投运脱硫机组具有普遍意义,故决定进行实际试验,以验证修改方案的可行性,为