1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告模板 12 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告模板 1 篇某厂在消防管道有气体压力的情况下,拆卸法兰,法兰迸出,击伤一作业人员,导致死亡。【简要经过】某厂进行消防管道改造,在事故发生前 5 天已进行了气密加压试验,压力为 0.5MPa,但试验后未对管道进行泄压。4 月 12 日,一名作业人员拆卸法兰,当拧松最后一个螺丝时,气体冲开法兰,迸出的法兰将一作业人员胸部击伤,导致死亡。【原因及暴露问题】1.严重违章,管道未泄压直接拆卸法兰;2.违章试验,管道气密试验压力达 0.5Mpa,远超过规定值。【事故图片及示意图】【知识点】1
2、.不准在有压力的管道上进行任何检修工作;2.按照规范进行管道气密试验,严禁超压试验。【制度规定】1.安规(热机)第 359 条规定:“不准在有压力的管道上进行任何检修工作”;欢迎光临安全人之家https:/2.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB 50261-2005)6.3.1 规定“气压严密性试验压力应为 0.28Mpa”。压力容器事故分析报告模板 2 篇绵阳某肉类联合加工厂制冷车间发生一起重大的制冷机损坏事故,该厂制冷车间安装大连冰山牌单级双级氨制冷压缩机 S8-12.5(1993 年出厂)2 台。根据操作人员介绍故障现象为:该压缩机二级排气温度过高,超过 160。操作人员停机,拆开检查
3、,没有发现异常,更换活塞、缸套后启动运行。几分钟造成活塞顶部打坏,排气温度还是很高。又停机检查清洗,更换活塞,启动运行约一小时,突然听到曲轴箱有撞击声,立即停机,拆开发现压缩机汽缸盖被击穿,冷却水套漏水;活塞、缸套、吸、排气阀座、连杆均打坏,曲轴与轴瓦发生抱轴,更为严重的是压缩机机体固定缸套的螺栓孔拉成豁口,造成机体不能使用的重大事故,造成全厂陷于停产。事故发生后笔者应邀参与解决问题。根据操作人员描述事故分析如下:压缩机排气温度过高的原因有:(1)压缩机汽缸中余隙过大;(2)压缩机中吸、排气阀门、活塞环损坏;(3)压缩机安全旁通阀泄漏;(4)压缩机吸气温度过高;(5)压缩机汽缸中润滑油中断;欢
4、迎光临安全人之家https:/(6)压缩机吸气压力过低或吸气阀开的过小;(7)压缩机吸气管道或过滤器有堵塞现象,隔热层保温层损坏;(8)压缩机回气管道中阻力过大,气体流动速度慢易产生过热现象,致使排气温度升高;(9)冷凝压力过高;冷凝器中有油垢或水垢等;(10)压缩机缸盖冷却水套水量不足;或冷却水温度过高;(11)压缩机的制冷能力小于库房设备能力,如蒸发面积过大;(12)压缩机排气管道中阻力过大;(13)节流阀开启度过大或堵塞;(14)压缩机自身效率差;(15)氨液分离器安装高度过低;经过上述分析,结合现场情况排除了(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)等条,只有(5)
5、条,操作人员没有检查。经检查曲轴发现该曲轴是根原来修复过的旧曲轴,结果发生抱轴的那位置,在原来就磨损了,后用堆积方法修复的,修复后用了到发生事故前已使用了三个月,现场发现在原修复位置的堆积层发生了脱落,脱落物堵塞了轴瓦上的油孔,致使活塞部分缺少润滑,操作人员在先前的检查只是检查了活塞部位,没有认真检查连杆与曲轴及轴瓦,因此造成了这么大的损害。更可怕的是该班组的操作人员没有制冷设备的操作资格证书。欢迎光临安全人之家https:/解决的办法:除电机外,更换整个压缩机。通过此次事故我们应吸取很好的教训,在以后的工作中要严格执行操作人员持证上岗制度,在加强管理的同时企业应该认真履行设备的计划检修制度,
6、设备的运行管理制度,使事故的发生防患与未然。压力容器事故分析报告模板 3 篇1两起事故的主要经过事故:2001 年 8 月 4 日,某化工实验厂从充装单位运回 4 只已充装的600400L 液氯气瓶,次日下午 4 时正在使用的 1 只气瓶突然爆破,使现场操作的 2 名女工和 1 名闻讯赶来救助的管理人员受伤。其中 1 名经多方抢救无效于第二天死亡。2原因分析上述事故中的气瓶都有明显的均匀塑性变形,成“腰鼓形”。爆破的那只气瓶,其爆破口在纵焊缝的背侧,长度占筒体长度的 70%。其断口处有明显的减薄和剪切唇,属典型的延性破坏。我们现场追踪检查了这些气瓶水容积、所用的材质并进行了测量,均符合原设计和有关的规程、标准和规定的要求。对放在事故现场已充装而未使用过的气瓶进行了称重和检验发现,精细化工厂另外的 6 只气瓶有 5 只也不同程度地发生了“腰鼓形”变形,其中 3 只超装,最多超装 27kg。化工实验厂的 4 只气瓶,除已爆破和使用的 2 只外,剩余的欢迎光临安全人之家https:/www