1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故案例 16 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故案例 1 篇某厂在消防管道有气体压力的情况下,拆卸法兰,法兰迸出,击伤一作业人员,导致死亡。【简要经过】某厂进行消防管道改造,在事故发生前 5 天已进行了气密加压试验,压力为 0.5MPa,但试验后未对管道进行泄压。4 月 12 日,一名作业人员拆卸法兰,当拧松最后一个螺丝时,气体冲开法兰,迸出的法兰将一作业人员胸部击伤,导致死亡。【原因及暴露问题】1.严重违章,管道未泄压直接拆卸法兰;2.违章试验,管道气密试验压力达 0.5Mpa,远超过规定值。【事故图片及示意图】【知识点】1.不准在有压力的
2、管道上进行任何检修工作;2.按照规范进行管道气密试验,严禁超压试验。【制度规定】1.安规(热机)第 359 条规定:“不准在有压力的管道上进行任何检修工作”;欢迎光临安全人之家https:/2.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB 50261-2005)6.3.1 规定“气压严密性试验压力应为 0.28Mpa”。压力容器事故案例 2 篇1982 年 10 月 16 日上午,江苏省南通市商业冷库冷却器爆炸。死 1 人,重伤 1 人,直接经济损失 10000 元。该冷却器主体材质为 A3,封头材质为 A3F,设计压力为16 兆帕,工作压力为 08 兆帕,设计温度为-150,工作温度为-33,内径
3、450 毫米,壁厚 48 毫米。该冷却器在事故发生前没有发现异常。1982 年 10 月 16日上午,4 号速冻间的一台冷却器爆炸发生在对该库进行第一次冲霜时,只听一声脆响,随之是滚滚而出的氨雾。二、事故原因分折根据冷却器的破坏情况并通过了技术检验,作如下分析:1断口形状似铸铁,具有光泽的金属结晶表面,其封头无明显变形,可认为是脆性断裂。2原图纸封头为缩口焊接,实物变成角焊。3原设计图纸的封头壁厚为 8 毫米,而封头实物仅 48毫米,达不到设计要求。4焊缝质量低劣,焊缝中有未焊透,密集性气孔,夹渣、咬边、未熔合等缺陷较严重。欢迎光临安全人之家https:/5原图纸要求焊缝宽度为 8 毫米,但实
4、物最窄处仅 17毫米。6封头材质出厂时无资料,经化验得知为 A3 F,在低温有毒介质且设计压力大于 01 兆帕的场合是不允许使用的。三、防止同类事故的措施这类事故主要是设计和制造问题,从上述原因分析,主要是材料、焊接制造质量要保证以及制造必须符合设计的要求,对设计单位要求设计合理,提出的要求要正确,制造单位制造除符合设计要求外,有异议之处,应与设计单位协商,共同把好设计制造质量关。压力容器事故案例 3 篇某日,某石油化工厂电解车间 3 名当班工人负责在包装台灌液氯钢瓶,2 人负责推运钢瓶。当需要灌装时,推运钢瓶的两人察看后认为无问题,就把钢瓶推上了磅秤。操作者抽空后就开始充氯,充氯 1 分钟后
5、,钢瓶发生猛烈爆炸。瓶体纵向开裂,并向相反方向弯曲,许多碎块向四处飞溅,3人当场死亡,2 人轻伤。事故原因欢迎光临安全人之家https:/1、操作工在灌装前未认真检查瓶内空气是否抽干净便盲目充装。爆炸的直接原因是钢瓶内存有环氧丙烷,这类有机物与液氯混合会发生剧烈的化学反应,引起爆炸。2、工人的安全意识不高,发现隐患没有及时处理。上一班包装工在灌瓶前检查钢瓶时发现有一只编号为 157 的钢瓶,瓶嘴有白色泡沫冒出,并有芳香族味,立即向厂有关管理部门汇报,管理部门和工人都没采取解体、分离的具体措施,仍与待装钢瓶放在一起,导致下一班又有用该瓶充装的可能。3这批钢瓶购进后没有按规定进行内外检查、抽空、清
6、洗、试压、干燥就投入使用,而且购瓶、整瓶、使用三个环节都不严格,工人之间也没有严格的交接手续。4、该厂管理混乱,充装现场钢瓶横七竖八;合格的与不合格的钢瓶混放在一起;钢瓶安全附件不全;表面锈蚀严重,有的看不出“液氯”标记;大部分钢瓶没有定期检验,没有检验钢印;没有专设抽空验瓶台,没有专人验瓶;充装完的重瓶不进行复秤;充装记录不签字,没有出厂合格证;充装时不核对空瓶重量;液氯汽化器仍用蒸汽加热;换热器和汽化器没有排污装置,也不进行三氯化氮定期分析。预防措施1、要加强对工人的安全教育。从事氯气作业必须高度警惕,是因为氯气有很高的毒性,从事相关工作决不能有丝毫的麻痹。要让工人了解相关知识,在工作时能提高警惕,出现问题能够科学处理。欢迎光临安全人之家https:/2、规范管理,制定严格的管理制度,严格执行相关规定,发现隐患及时处理。压力容器事故案例 4 篇(一)事故概况2004 年 5 月 12 日 12 时 31 分,甘肃省西和县民福锌业有限责任公司发生一起浸出槽