收藏 分享(赏)

无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx

安全生产视频网
上传人:一米阳光 文档编号:304857 上传时间:2023-10-30 格式:DOCX 页数:11 大小:19.19KB
下载 相关 举报
无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx_第1页
第1页 / 共11页
无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx_第2页
第2页 / 共11页
无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx_第3页
第3页 / 共11页
无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx_第4页
第4页 / 共11页
无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

1、无锡市振华汽车部件股份有限公司“1.16”机械伤害事故调查报告2022 年 1 月 16 日凌晨 4 点左右,地处滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号的无锡市振华汽车部件股份有限公司无锡生产基地焊接车间发生一起机械伤害事故,造成 1 人死亡。接到事故报告后,区应急管理局立即向区政府和市应急管理局报告事故情况。区政府分管负责人率区应急管理局、市公安局滨湖分局、区总工会等部门有关负责人立即赶赴现场,勘察现场、了解情况、指导善后。根据中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第 493 号)和无锡市安全生产条例的规定,受无锡市滨湖区人民政府委托,成立了由区应急管理局局长诸育新为组

2、长,区应急管理局、市公安局滨湖分局、区总工会等部门相关人员为成员的事故调查组,并邀请区纪委监委机关派员参加,对事故发生的原因展开调查。根据事故调查需要,事故调查组聘请了高级工程师朱福海参与事故调查工作,分析事故发生的直接原因,形成了事故技术分析意见。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,事故调查组对该起事故现场进行了认真细致的调查、取证和分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况,认定了事故性质,明确了事故责任,提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,提出了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下:一、事故相关单位基本情况无锡市振华汽车

3、部件股份有限公司地址:无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号;法定代表人:钱犇;无锡生产基地总经理:吴浩;类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。经营范围:汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)该公司成立日期:1989 年 09 月 21 日,登记机关:无锡市行政审批局,注册资本:20000 万人民币,统一社会信用代码:9132*467M。二、事故发生经过及应急救援处置情况(一)事故发生经过2022 年 1 月 15 日晚上,无锡市振华汽

4、车部件股份有限公司无锡生产基地焊接车间 A 班作业人员陈彦美上夜班,在 HJ-JQR/1-016 和 HJ-JQR/1-017 转台式点焊机器人操作岗位进行地板六号梁总成部件加工生产。1 月 16 日凌晨 4点左右,陈彦美预约机器人启动后,发现点焊机器人未正常运行,陈彦美就从夹具转台右侧空挡进入机器人作业范围,在查看内侧夹具转台上的故障情况时,被突然运行的HJ-JQR/1-017 点焊机器人的焊枪机械手压趴在内侧夹具转台上。(二)应急救援处置情况1.现场抢救情况。事故发生后,在陈彦美相邻机器人岗位作业的郭利芳发现了事故情况,她立即报告焊接 A 班当值班长刘儒斌,刘儒斌立即与当值机修工张值衔和另

5、一名机修工赶到现场,刘儒斌按下机器的急停按钮,张值衔通过示教器操控机器人把机械臂抬高,刘儒斌和另一名机修工潘平生一起将陈彦美缓慢抬放到附近地上并拨打 120急救电话,同时通知公司的相关领导。凌晨 4 点 30 分左右,120 急救车到达现场,伤者陈彦美被送至无锡市惠山区人民医院,后经救治无效死亡。2.事故接报和处置。事故发生后,无锡市振华汽车部件股份有限公司无锡生产基地总经理吴浩及时将事故情况报告给胡埭镇综合行政执法局。接到事故报告后,胡埭镇有关负责人立即赶到现场进行处置。区应急管理局、市公安局滨湖分局、区总工会等单位有关负责人立即赶赴现场,勘察现场、了解情况、指导善后,并开展事故调查工作。三

6、、现场勘察及事故调查情况(一)现场勘查及技术分析情况1.事发位置。事故现场位于胡埭镇陆藕东路 188 号无锡市振华汽车部件股份有限公司无锡生产基地焊接车间内,中跨车间西至东第十间靠西南一侧,HJ-JQR/1-016 和 HJ-JQR/1-017 转台式机械手点焊机器人地板六号梁总成加工生产作业现场。2.涉事设备。涉事的 HJ-JQR/1-016 和 HJ-JQR/1-017转台式点焊机器人型号均为 R-2000ic 法那科。两台 R-2000ic 法那科型号点焊机器人与夹具转台组成地板六号梁总成自动焊接加工系统,夹具转台中央有安全遮板,遮板两侧均可安装焊接工件。3.点焊机器人工作流程及联锁保护设置情况点焊机器人工作流程:作业时,工作人员站在夹具转台北侧安装工件,安装完成后,工作人员退出安装区,操作夹具转台旋转,旋转 180到南侧焊接位后,由焊接机器人自动焊接作业。转台旋转过程中,北侧作业人员安装区设置有光幕联锁保护,人员一旦进入作业区域,转台将停止运行。但当转台旋转 180到位后,光幕联锁保护自动失效,工作人员可进入作业区再次安装焊接工件。点焊机器人完成焊接作业后,工作人员操作夹具转台

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 事故案例 > 机械伤害

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6