1、山西某化工厂压力容器爆炸事故案例讲解了2003年2月5日山西某化工厂三车间发生的重大安全事故。事故发生在凌晨,I系列冷凝水闪蒸器Nt112发生爆炸,导致操作室坍塌,一名当班职工坠落身亡。该文档描述了事故发生的具体过程,爆炸的直接原因是设备停运期间排水阀F6被关闭且进水阀严重泄漏,导致高压冷凝水持续流入无法泄压。同时指出安全阀因隔离状态未能发挥泄压作用,管理上存在职工违章操作、巡检缺失、交接班制度执行不力等问题。文档列举了事故暴露的深层次隐患,包括设备隔离措施失效、安全防护装置设计缺陷及安全管理漏洞。针对这些问题,文档提出了具体的防范措施,要求完善安全阀设置并对工艺系统开展全面排查整改。强调必须
2、加强备用设备的严密隔离,强化设备检查和维护管理,尤其要明确关键阀门状态管理制度,必要时实施上锁管理。还要求提升监控仪表设备的可靠性,深化压力容器安全检查的技术手段,通过系统性改进预防类似事故。山西某化工厂压力容器爆炸事故案例适用于化工行业压力容器相关从业人员学习研究。本案例对化工企业安全生产管理人员具有重要警示作用,特别是涉及高压设备操作的车间主任、工艺工程师和安全总监需深入分析事故根源。压力容器操作人员可通过案例了解阀门误操作与巡检缺失的灾难性后果,设备维护团队需重点关注备用设备隔离规范及安全阀有效性验证。该文档为危险化学品企业制定设备管理制度提供了反面教材,适用于特种设备监察机构开展安全督查时的参考素材。石油化工、化肥生产等涉及高温高压容器的企业可将此案例纳入员工安全培训教材,帮助员工建立风险意识。工艺安全管理人员可借鉴其中提出的技术改进方案,如阀门上锁管理、仪表监控升级等措施。安全生产标准化评审人员也可通过此案例理解设备管理要素的执行要点,提升评审的针对性。