1、110kV 读谢线站内出线龙门架放电造成跳闸失压事故2014 年 7 月 8 日 8:40:16,110kV 滍谢线(市供电公司滍阳变电站一电务厂谢庄变电站)光纤差动保护动作,C 相故障,保护装置检测故障点距谢庄站 6.1km。滍谢 1 开关重合闸动作,重合成功。滍谢 2 开关跳闸,谢庄站 110kV 北母失压造成 35kV、6kV 一段母线失压 4min。一、事故经过滍谢线线路示意如图 25 所示,这次事故受电网结构及当时系统运行方式影响,110kV 张庄站西母失压;110kV 场坊站失压;35kV 二矿变电站中西母失压;35kV 丁家变电站南母失压;35kV 龙门变电站西母失压;35kV
2、四矿变电站北母失压;35kV 香山变电站东母失压;35kV 白雀寺变电站西母失压;35kV 堂街变电站西母失压;35kV 七矿变电站东母失压;6kV 五矿、六矿、三矿己十、九矿变电所一段母线失压。8:40,场坊站电场线失压,谢庄站滍谢 2 跳闸失压,龙门站谢龙失压,白雀寺丁白线路失压,四站谢一 T 线路失压,香山站谢香线路失压,张庄站谢张线失压,七站二七线失压,丁家站谢丁 2 失压,二站谢二线失压。8:42,龙门站断开龙 62,合上龙 60,恢复供电。丁家站断开谢丁 2,合上丁 350,恢复供电。8:43 白雀寺断白 62,合上白 60,恢复供电。七站断开谢七 2,合七 350,恢复供电。张庄
3、站合上张 350、张 60 恢复供电。堂街站恢复供电。四站断谢一 T,合上四 350,恢复供电。香山站断开香61,合上 I 香山 2,恢复供电。九矿恢复供电。二站断开谢二 2,合上一二2,恢复供电。白雀寺断开白 62,合上白 60,恢复供电。谢庄站断开谢 63352、谢 63,合上谢 350、谢 60,恢复供电。8:44 五矿、六矿、三矿己十所恢复供电。9:17 场坊站恢复供电。8:45,电务厂生产调度接到事故报告后,立即命令外线车间组织人员巡视线路,命令修试一车间组织人员到现场检查校验滍谢 2 开关保护动作情况。8:53 修试一车间检修、保护人员,车间主任、技术副主任、生产科副科长、安质科副
4、科长一起从厂区出发,9:20 左右到达谢庄站,对滍谢2 开关及保护检查确认。检查发现系统运行正常,不存在断线、接地情况,保护装置显示故障点在距离谢庄站 6.1km 处;系统正常运行时,差动电流0.02A 左右,结合历年定期检修试验报告及正常运行状态分析,极性正常;检查差动保护整定值,与定值通知单相符;现场检查保护装置外观、二次接线及外部线缆情况,接线正确,二次线无破损;事故发生时,二次回路上没有人工作,排除人为因素。8:56,外线车间 11 名职工由 4 名车间管理人员带队,职能科室 4 名副科长随从,从厂区出发。9:30 左右到达现场,分 7 组对线路分段巡视,10:30 左右巡视完毕,未发
5、现明显故障点,再次对保护检测故障点两侧各 1km地段进行巡视,仍未发现故障点,随即将巡视结果向在现场指挥查找故障的厂领导进行汇报。10:26 经厂领导现场研究,决定对 213 号塔区段登塔检查,13:20 左右登塔检查完毕,未发现原因。13:29 现场检查工作结束。14:30,生产副厂长、总工程师在二楼会议室组织生产、技术等管理部门负责人、相关车间负责人、有关工程技术人员进行了初步分析。14:00 左右又邀请市供电公司专家到电务厂协助分析,依据继电保护动作情况,专家们认为可能存在以下原因:线路下施工作业等外力破坏;绝缘子瞬时绝缘击穿, 又瞬时绝缘恢复; 导线物理特性因气温升高而发生变化,造成弧
6、垂过大与交叉跨越物不能保持足够的安全距离而放电; 导线风偏时,与高大建筑物水平距离不够;线路通道内超高树木;鸟害;飓风瞬时造成直线塔绝缘子向塔身倾斜,安全距离不够导线对塔身瞬间放电。7 月 9 日,电务厂外线车间组织技术骨干 14 人,在市供电公司专家及技术人员指导下,对滍谢线 112 号进行了仔细巡视。巡视中,专家与电务厂职工一起对线路通道内有无施工作业等外力破坏、导线弧垂与交叉跨越物的安全距离、与高大建筑物水平距离、线路通道内超高树木进行排查,均未发现问题。随后又对 112 号塔进行了登塔检查,重点检查了塔身有无放电痕迹、绝缘子串表面有无放电痕迹、绝缘子连接金具有无放电痕迹、避雷线连接处和悬挂固定点有无放电痕迹、导线有无异物悬挂、绝缘子表面有无严重污秽,检查未发现异常。同时还对每基铁塔接地连接螺栓进行拆卸检查,也未发现放电痕迹。事故现场照片如图 26 所示。二、事故原因1.龙门架绝缘子绝缘能力降低是造成事故的直接原因。2.对龙门架绝缘子巡检维护不到位是造成事故的间接原因。3.未能及时查清故障点和放电原因是造成事故时间延长的主要原因。三、防范措施1.组织人员对滍谢线进行全线路登塔检查