1、厂矿甲线跳闸事件一、事件前工况35KV 系统#1 输电变运行,#2 输电变备用,35KV 一母和二母线合环运行。负荷厂火线运行,厂矿甲线运行,厂露甲线空充备用(因露天矿有要求),厂工业线空充备用(因露天矿有要求),厂矿乙线备用状态(为了减少 35KV 系统谐振和故障机率,没有处于热备用状态)。二、事件经过2008 年 10 月 23 日 11:04 分,35KV 厂矿甲线运行中跳闸,检查 A、B 相间距离一段保护动作, 测距 1.49Km, 通知露天矿调检查原因同时准备 35KV厂矿乙线送电。11:44 分,露天矿调汇报 35KV 厂矿甲线对侧及变电所所有负荷开关均未跳闸;35KV 厂矿甲乙线
2、及变电所所有负荷开关均拉至检修位置,35KV 厂矿乙线可以送电。12:16 分,测 35KV 厂矿乙线线路绝缘合格,在试验位置传动 326 开关就地在合位,网控来合闸失败信号,通知继电处理。13:35 分,35KV 厂矿乙线 326 开关处理完毕,试验位传动正常,通知矿调告 35KV 厂矿乙线准备充电。13:59 分,35KV 厂矿乙线充电正常,通知矿调。14:10 分,35KV 输煤二期系统充电正常,开始恢复各箱变负荷。14:50 分,输煤系统各箱变恢复,启动快装流程装车。17:20 分,一节车皮车底漏,道线积煤约 6 吨,停止装车清理道线。19:45分,道线清理完,重新启动设备开始装车。2
3、0:16 分,车皮装完 。事件造成的损失:影响外运装车一排,此排车共计用时 546 分,线路停电影响 244 分,车底漏处理道线积煤影响 145 分钟。三、原因分析35KV 厂矿乙线恢复传动故障原因为开关辅助节点转换接触不好。35KV 厂矿甲线跳闸后, 电气检修人员步行对厂矿甲线出口电缆及出线附近杆塔进行检查,未发现异常;12 月 24 日组织全程巡线,未发现异常,同时继电班检查保护装置正常。根据以上检查情况,初步分析判断 35KV 厂矿甲线跳闸原因为雨雪天气造成的瞬间故障。四、暴露问题:1、 厂矿甲线运行,乙线为了减少 35KV 系统谐振和故障机率,没有处于热备用状态,暴露出厂矿甲、乙线运行方式不合理,当发生故障恢复备用线路送电时间长。2、因目前负荷最大在 7000KW 左右,35KV 系统#1 输电变运行,#2 输电变备用,35KV 一母和二母线合环运行。暴露出供电系统不可靠。3、厂矿乙线在恢复供电时试验位置传动 326 开关就地在合位时,暴露出发电厂对备用设备维护检修不到位。五、防范措施:1、 将厂矿甲、乙线同时送电,一路运行,一路处于热备状态。此外为了提高线路的可靠性,露天矿要研究厂矿甲、乙线各带一段。2、 根据负荷日后增加情况,发电厂将#2 输电变运行,从而提高供电的可靠性。3、发电厂要加强对备用系统的维护和检修力度,确保其能够可靠投入。