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电厂 #2机组断油烧瓦事故.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:87494 上传时间:2022-02-04 格式:DOCX 页数:5 大小:14.75KB
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资源描述

1、电厂 #2 机组断油烧瓦事故2003 年 5 月 31 日,某发电厂因检修人员无票作业,导致了 2 号 300MW机组断油烧瓦。一、事故经过5 月 30 日 17 时 10 分,运行人员巡检发现“#2 机主机冷油器切换阀手轮密封套漏油严重”,记缺陷,要求检修消缺。5 月 31 日 7 时 52 分, 检修处理后申请验收该缺陷。 5 月 31 日 15 时 09 分,运行人员发现仍然漏油,没有同意验收。检修继续处理(网上消缺) 。5 月31 日 15 时 10 分左右,检修人员继续处理漏油缺陷。15 时 42 分 38 秒,2 汽轮机突然跳闸,首出信号“润滑油压低”,主机交、直流润滑油泵联启,润

2、滑油压回升至 0.11MPa。高中压主汽门、调门、高排逆止门联关。炉 MFT 动作,A、B 一次风机、A、B、C、D 磨煤机跳闸,燃油速断阀关闭。炉安全门动作。“程跳逆功率”、“逆功率保护”未动作。5 月 31 日 15 时 43 分左右,检修人员打电话通知运行人员“快停2 机”,另一名检修人员跑步去集控室告诉运行人员,同时通知消防队。15 时 43分 32 秒,手启空侧直流油泵。15 时 43 分 06 秒,手动将 6KV 厂用电切至1 启备变带。15 时 43 分 44 秒,手动断开崤 222 开关,解列2 发电机。15 时 44 分 18 秒,手动启电泵。15 时 45 分,值班人员发现

3、主油箱油位急剧下降。从曲线查,15 时 42 分41 秒,油位-89mm;15 时 43 分 13 秒,油位-340mm(热工测量最低限) 。15 时 44 分 13 秒, 主机润滑油压开始下降, 15 时 45 分 37 秒, 油压到 0MPa。15 时 45 分 32 秒,转速 2500rpm,瓦温由 60开始上升。15 时 46 分 02秒,转速 2350rpm,瓦温上升至 160(满档) 。15 时 45 分 50 秒,主机轴承振动至满档(150um 满档),轴承冒烟,立即进行事故排氢灭火,同时充 CO2。15 时 46 分 24 秒,手动开启真空破坏门,停 B 真空泵运行,当时转速

4、2256rpm,当时真空 88.35KPa(DAS 画面) 。关闭所有通向凝汽器的疏水,因主机真空下降缓慢,退主机汽封。15 时 46 分,值长令拉开崤 222甲刀闸,解备厂 62A、厂 62B 开关。15 时 48 分 11 秒,氢压(0.28MPa)开始下降,15 时 53 分 05 秒,氢压到零。15 时 48 分 35 秒,A 空侧交流密封油泵联启。15 时 50 分 10 秒,关闭电动主闸门。15 时 50 分 14 秒,A氢侧交流密封油泵联启。15 时 51 分 42 秒,汽机转速到零。15 时 54 分 11秒,空侧密封油压到零。15 时 56 分,停止直流润滑油泵、交流润滑油泵

5、运行。15 时 58 分 48 秒,停止空侧直流密封油泵、A、B 氢侧密封油泵、A、B 空侧密封油泵运行。16 时 36 分,停 A 凝泵运行。16 时 42 分,停 A 凝升泵。17 时 30 分,切换阀处理完。18 时 40 分,油位补至 0 位。20 时 30分,回油窗处理完。20 时 42 分,启直流润滑油泵。向系统充油,油箱油位降至-337 毫米,同时发现#9 瓦回油管道泄漏,停直流油泵。补油,处理#9 瓦管道泄漏。20 时 56 分处理好。油位补至-50mm,启直流润滑油泵。21 时 03 分,启主机交流润滑油泵,停直流润滑油泵。21 时 12 分,启 B顶轴油泵,开始手动盘车。6

6、 月 1 日 5 时 34 分,转子盘转 180 度。截至 6月 2 日 11 时 35 分,转子已盘转 3 圈。二、事故原因检修无票消缺“#2 机主机冷油器切换阀手轮密封套漏油严重”,对切换阀特性不熟,盲目消缺,漏油严重,致使主油箱油位急剧下降,断油烧瓦。低油压保护动作后,因逆功率保护拒动,扩大了事故。三、暴露问题1.“两票三制”管理松懈,致使出现无票作业,“打招呼”工作等习惯性违章现象。违反了电业安全工作规程 (热力和机械部分)第二章“热力机械工作票制度”第 70 条“在生产现场进行检修或安装工作时, 为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度”的要求。 对同一项检修工作两次无票进行工作,可见“两票三制”的管理流于形式。2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理环节上分类不明确,责任未落实。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷处理、缺陷验收工作流于形式。3.技术管理存在盲点,消缺工作不及时。对重要设备缺陷存在产生的危害缺乏足够的认识。事故发生时,逆功率保护装置拒动。虽然成套逆功率保护、逆功率保护由于原理性缺陷,从机组投产基本没有

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