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电厂#4机组辅机循环水回水管道泄漏导致1#、2#、3#机组非计划停机.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:87512 上传时间:2022-02-04 格式:DOCX 页数:4 大小:12.87KB
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资源描述

1、电厂#4 机组辅机循环水回水管道泄漏导致 1#、2#、3#机组非计划停机一、事件经过7 月 24 日 21: 30 时 1#、 2#、 3#机组运行正常, 分别带 135.7MW, 139.9MW,152MW,4#机组调试,凝结水系统再循环运行。此时发现辅机冷却水池水位下降很快由 3.78 米下降至 3.6 米,21:33 分,运行全面检查辅冷系统,发现 4#机 C 真空泵处 A 列外有大量水流出, 开启园区来水和深井泵补水门对前池加强补水,仍无好转。21:35 分,#1、#2 冷却水池水位分别下降至 2.34 米、1.72 米左右,3#机减负荷准备停机,同时,关闭化学西门前开式水至 3#、4

2、#炉供、回水总门和 3#、4#机侧冷却水供回水总门。21:58分,因泄漏量太大,隔离系统需一定时间, 辅机过热,锅炉手动 MFT,3#汽轮机打闸停机;22:26 分,经采取措施,#1、#2 辅冷池水位有所升高,但运行中的 2#、3#辅机冷却水泵出口压力突然消失,启动#1 辅冷泵无效,辅机过热,#1、#2 机组无法维持运行,锅炉手动 MFT,1#、2#、机组打闸停机。 #1、 #2、 #3 机组打闸时负荷分别为 100MW、 45MW、 150MW。1.1#、2#、3#、4#辅机循环水管道系统和有压放水管道系统如下图所示:2.7 月 24 日有压回水母管中阀门开关状态如下:至 3#、4#辅机回水

3、母管隔离阀开;3#、4#机隔离阀开;2#、3#机隔离阀关;1#、2#机隔离阀开;至 1#、2#辅机回水母管隔离阀关;3.锅炉辅机冷却水回水隔离阀开关状态如下:锅炉辅机冷却水回水至 1#、2#辅机回水母管开;锅炉辅机冷却水回水至 3#、4#辅机回水母管开;二、事故原因1.辅机循环水管道回水管道泄漏原因分析:3#、4#辅机循环水管道回水管道泄漏处为补焊贴块,造成管道此处焊口应力集中。检查发现 3#机 4#、5#、6#低压加热器水侧安全门泄漏,有压回水母管道一侧与 1#、2#机循环水管道回水管道相连和一侧与 3#、4#辅机循环水管道回水管道相连。有压回水母管道中接有 4#、5#、6#低压加热器水侧安

4、全门动作排放管道、 给水水侧安全门动作排放管道、 凝结水启动放水管道、给水管道放水放空气主要高、中压管道。3#、4#辅机循环水管道回水管道和 1#、2#辅机循环水管道回水管道为低压管道设计压力为 0.6MPa,工作压力为 0.2 MPa 左右,管道设计为螺旋缝电焊钢管,无法承受高、中压压力,具有一定温度和压力的介质进入辅冷回水管道后,造成管道内局部产生汽水冲击,导致管道薄弱环节处开裂泄漏。地面土层夯实不好, 造成辅冷管道局部下沉, 导致管道薄弱环节处爆裂。2.1#、2#、3#机运行机组停机原因分析3#机由于辅机循环水管道回水管道开裂大量泄漏, 大量补水仍无法挽回循环水正常用量,水位下降至保护动

5、作,造成 4#、5#(6#)辅机冷却水泵跳闸,辅机过热,机组无法维持运行,锅炉手动 MFT,汽轮机打闸。1#、2#机由于辅机循环水管道回水管道开裂大量泄漏,锅炉辅机冷却水回水至 3#、4#辅机回水母管开,运行发现水位下降时,关闭下化学搂前锅炉辅机冷却水供回水总阀,手动阀关闭时间长且不严系统无法完全解列,造成 4#辅机循环水回水管道开裂处大量泄漏。1#前池水位不断下降,水位下降至保护动作,造成 1#、2#(3#)辅机冷却水泵跳闸,所有辅机过热,机组无法维持运行锅炉手动 MFT,汽轮机打闸。三、暴露问题有压回水母管中,如低压加热器水侧安全门动作排放管道、给水水侧安全门动作排放管道泄漏或给水管道放水

6、放空气阀门等操作,可能造成辅机循环水管道回水管道开裂大量泄漏,再次造成重大停机事故。四、防范措施1.机组正常运行期间,关闭 1#、2#、3#、4#机有压回水母管至 3#、4#辅机回水母管隔离阀和至 1#、2#辅机回水母管隔离阀,防止有压回水母管系统内局部产生汽水冲击,造成低压辅机回水母管损坏泄漏。2.为防止误操作和安全泄漏造成 3#、4#辅机循环冷却水回水母管和 1#、2#辅机循环冷却水回水母管超压造成管道损坏,必须将 1#、2#、3#、4#机有压回水母管道直接单独接到锅炉低位疏水箱中(总包正在出设计变更) 。3.更换泄漏的锅炉辅机冷却水供回水总门并改为电动阀,如发生需系统隔离可及时隔离。4.更换所有低压加热器,保证加热器与系统压力匹配。5.加强主厂房周围沉降观测点检测。

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