1、某厂给水流量低触发 MFT【简述】10 月 26 日,某厂 1 号机组正常方式运行,汽泵运行、小机汽源为本机四段抽汽,电动给水泵备用。再热冷段至小机的高压汽源电动门关闭(小机高压主汽门存在缺陷) 、调试小机用汽电动门关闭。1 号机组按照整体调试、试验计划,申请调度做 AGC 试验。AGC 方式采用滑压运行, 负荷由 354MW 降至 173MW, 入炉煤量 65t/h, 给水流量 495t/h,A、B、C 三套制粉系统运行。【事故经过】10:57 给水流量由 499t/h 开始下降、且大幅波动,运行值班人员发现给水流量下降后立即手动启动电泵,但启动后立即跳闸。10:58 给水流量下降至 310
2、t/h 以下,锅炉 MFT 动作,联跳汽轮机、发电机解列,汽泵跳闸。锅炉 MFT 报警首出为“给水流量低低”,汽泵跳闸报警首出为“锅炉 MFT 停给水泵”。汽轮机跳闸后,因轴封压力逐渐降低,立即联系启动炉点火。12:05 启动锅炉点火,14:34 机组启动、并网。【事故原因】1锅炉给水流量大幅波动、且快速下降至 310t/h,锅炉“给水流量低低”保护动作(保护定值为 310t/h、延时 3 秒) ,锅炉 MFT、联跳汽轮机。经查阅历史曲线,10:57:43 秒给水流量 499t/h 开始下降、10:57:47 秒下降至 299t/h, 10:57:50 秒上升至 466t/h、 10:57:5
3、4 秒又下降至 252t/h, 10:57:57秒给水流量上涨至 342t/h,10:58:00 秒给水流量下降至 310t/h 以下,锅炉“给水流量低低”保护动作,锅炉 MFT、联跳汽轮机。2给水流量下降、波动是机组跳闸的主要原因,经对小机进汽的运行参数分析,认为低负荷时小机调试进汽电动门不严窜入低温蒸汽,造成小机做功能力降低、汽泵出力下降,导致锅炉给水流量下降。同时,小机低压调门开度由 25%开至 50%,高压调门为 0%。查阅小机进汽参数历史曲线,10:53:19 秒小机进口蒸汽参数为 0.50MPa、379,辅汽联箱蒸汽参数为 0.83MPa、289。10:56:39 秒,小机进口蒸汽
4、参数为 0.49MPa、367;10:57:36 秒小机进汽压力为 0.499MPa,除氧器压力为 0.514 MPa, 这是除氧器比四抽压力最大, 偏差为 0.015 MPa。 10:58:39 秒,小机跳闸,小机进口蒸汽参数为 0.46MPa、225,辅汽联箱压力为 0.83MPa、288。小机调试用汽来自辅汽联箱。通过以上参数变化分析认为,一是除氧器与四抽压力偏差几乎很小,另外还有四抽至除氧器逆止门和除氧器平衡管两路保护,可以排除除氧器返汽至四抽后进入小机。二是,辅汽是由再热冷段供汽,压力保持较高,辅汽联箱的低温蒸汽窜入小机进汽,造成小机进汽温度大幅降低;三是,辅汽至小机供汽管道较长、且
5、为 U 型管道 (即: 从锅炉房给煤机平台的辅汽联箱进入汽机房下行至 6.2米层后再上升至 12.6 米的小机进汽管道,形成 U 型管道) ,运行中小机调试用汽电动门处于关闭状态,造成管道内蒸汽温度降低或者积存疏水。当机组负荷降低,小机进汽压力降低后,压力较高的辅汽至小机供汽管道内的低温蒸汽进入小机。图为小机供汽系统3运行值班人员手动启动电动给水泵的时间和锅炉 MFT 动作时间相近,致使锅炉 MFT 动作联后保护联眺电动给水泵和小机。【防范措施】1加强设备巡检、分析,小机调试用汽电动门关闭严密,悬挂“禁止操作”标示牌,并及时消除阀门内漏缺陷。2对小机调试用汽管道系统及疏水系统进行优化改进,小机调试用汽电动门前加装手动门及逆止门前加装疏水管, 保证疏水畅通, 管道暖管充分,防止管道冷蒸汽进入小机。3低负荷(180MW 及以下)情况下,密切注意四抽与辅汽联箱差压以及小机进汽温度变化,严防调试用汽进入小机。4联系厂家会同调试人员,完成小机高压备用汽源的调试和缺陷消除工作。5机组运行时,正常投入高压备用汽源,检查高压主汽门前、后及电动门前疏水畅通,保证小机高压汽源充分疏水、暖管。