1、#5 发电机 2205 主开关偷跳事故一、事故经过2004 年 10 月 26 日 15:43:48,#5 发电机出口 2205 主开关、220KV2057分段开关跳闸,机组有功由 310MW 骤减至 14MW,无功、定子电流几乎降到 0,发电机励磁开关、6KV 工作分支 5A1、5B1 开关未跳,6KV 工作段5MCA、 5MCB 电压正常, 6KV 公用 B 段上输煤 B 变 86TB、 循环水 B 变 88TB跳闸。#5 锅炉与汽机均未跳闸,汽包压力迅速升高、汽包水位迅速下降,过热器安全门动作。15:44:12,#5 机有功 14MW,汽包压力 19.08Mpa,汽包水位-250mm,汽
2、机转速升至 3129rpm,OPC 动作三次,锅炉手动 MFT,汽机联跳,大机润滑油泵联启正常,手启电泵正常。15:46,厂用电失压,保安段失压,大机直流油泵联启正常,柴油机自启但 5EG-B 开关未自合,就地手动合上,循环水泵房四台冷却水泵跳闸,循环水母管压力由 110Kpa 降至 5Kpa,#6 汽机真空逐渐下降至-85Kpa,切换空压机冷却水源。15:49,厂用电恢复,启循环水泵房#1、2 冷却水泵,#5A、#5B 循泵自启,启闭式水泵恢复空压机正常冷却水源,启电泵及其他设备。二、运行操作思路及点评1、电气人员发现 2205 开关跳闸、负荷由 310MW 一下降到 14MW,首先断定机组
3、跳闸,立即抢保厂用电。点评:这是通常做法,但要具体事情具体分析。此次跳机更像一次 FCB 动作(机组快甩负荷,引进型 300MW 机组原美国西屋公司设计中有这一功能,主要用于运行中电气主开关跳闸、线路故障且短时可消除,让机、炉不跳,机组带厂用电运行等待,快甩时汽机旁路自动打开、锅炉油枪自投、制粉系统自切等,现这一功能国产化后已取消) 。2、电气人员立刻手启快切厂用电,未成功。用 5A2、5B2 手操强合也未成功。点评:未成功的原因在于:2205 开关已跳开,与电网无连接,机组自带厂用电,此时采用并联方式切换厂用电,等同于将两个电源(6KV 工作电源和启备变来的备用电源)并网,这时快切装置需检测
4、电压差、频率差满足条件才可动作,但当时频差肯定不满足了。3、手动将 5A1、5B1 开关切开,强合 5A2、5B2 开关。点评:串联方式切换,切开 5A1、5B1 开关后,5A2、5B2 开关应能自投合上,自投不成功的原因是前面手操强合了一次没成功,快切装置自动闭锁了 5A2、5B2 开关再合。4、厂用电失压后,发现#5 柴油机自启,5EB-2 开关已分开,但 5EG-B 开关未自合上,派人到保安段合 5EG-B 开关。点评:厂用电失压后,立即关注柴油机的运行,尽快恢复保安段电源,思路是正确的。但是未选择在后备立盘上操作 5EG-B/5EB-2 却是舍近求远之举。5、发现循环水 B 变 88T
5、B 跳闸,立即派人给循环水 B 段送电,合 88TB 高压开关 03B881 后, 03B88-2 合闸不成功。 #5 机厂用电恢复立即合 AB88-3分段开关,循环水 B 段电压正常。点评:处理非常迅速和果断。6、 #5 机负荷降至 14.5MW, 汽包压力升至 19.08 MPa, 汽包水位降至-250.2mm,汽轮机转速上升至 3129 rpm,锅炉手动 MFT。点评:发现主开关跳闸,立即手动 MFT 是目前情况下唯一正确的选择。7、#5 机厂用电失去,检查确认各直流油泵启动正常,保安段各设备联启运行正常,检查关闭汽轮机本体各疏水手动门。准备启动 6B 循环水泵,发现循环水泵房 1、2、
6、3、4 号冷却水泵均已失电,告电气,派人去就地切空压机冷却水源。点评:当厂用电失去,首先检查直流油泵联启,防止跑氢着火、大机磨瓦,关闭汽轮机本体各疏水手动门。#5 机厂用电失去时,没有及时注意到空压机、循环水泵房等公用系统异常运行情况:压缩空气母管压力降低,空压机冷却水失去;#1、2 循环水泵不出力,且出口碟阀没有关闭导致循环水母管压力大幅度降低;循环水冷却水泵全部失电。这些都威胁到#6 机组的安全。8、#5 厂用电恢复,启循环水泵房#1、2 冷却水泵,#5A、#5B 循泵自启,启闭式水泵恢复空压机正常冷却水源,启电泵及其他设备。点评:厂用电失去后,要及时将主要设备开关复位,防止来电后突然启动损坏设备。三、暴露的问题1、设备问题:(1) 、2205 和 2057 开关在无任何保护动作情况下几乎同时跳闸,原因不清楚。 (检查开关本体和保护通道均正常) 。(2) 、与#5 机厂用电本无联系的 6KV 公用 B 段(公用 A 段由#5 机带、公用 B 段由#6 机带)上的两个外围变压器 86TB、88TB 跳闸原因不清楚。(3) 、#5 柴油机自启,5EB-2 开关已分开,但 5EG-B 开