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裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告.docx

上传人:一米阳光 文档编号:88674 上传时间:2022-02-04 格式:DOCX 页数:5 大小:14.49KB
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资源描述

1、裕东电厂#1 机组#5 轴瓦烧损事故报告二 00 四年九月二十九日#1 机组 168 试运后消缺工作结束重新启动,15:56#1 发电机并网;运行二十七小时后由于#1 机组#5 轴瓦温度异常升高到113.35于 9 月 30 日 18:58 紧急停机,于 10 月 24 日启动,机组停运 24天;事故发生后,裕东公司迅速组成了有关各方参加的事故调查组(详见附件 1) ,对事故进行了分析处理,现将有关情况汇报如下:一、事故现象:#1 机组 168 小时试运结束后停机消缺工作于 2004 年 9 月 29 日全部结束。9 月 29 日 7:56#1 锅炉点火,12:54#1 汽轮机冲转,15:56

2、#1 发电机并网;9 月 30 日 11:5014:55 满负荷运行 3 小时后减负荷至 200MW。#1 机组在停机检修再次启动后,除#4、#5 轴瓦外其他轴瓦温度均没有明显变化,其中#4 轴瓦温度 82、#7 轴瓦温度 92;但#5 轴瓦温度异常升高,在启动时瓦温为 65,在 29 日 17:02#5 轴瓦温度升到 83.7,回油温度为62; 到9月30日上午10: 00#5瓦金属温度由85.24以0.5/小时速率开始缓慢上升,16:00#5 瓦的油膜压力开始由 1.6MPa 缓慢下降,18:00#5 瓦金属温度上升到 96.4,#5 瓦的油膜压力下降到 0.5MPa,启动交流润滑油泵以提

3、高润滑油压力,调整润滑油温在 40左右,#5 瓦金属温度仍然持续上升,18:43 减负荷到 50MW,18:47#5 瓦金属温度开始直线上升,11 分钟后由 97.2上升到 113.35(18:58) ,同时#5 瓦回油温度由 65升到 74.56,运行人员果断打闸停机。 (#5 瓦油膜压力下降时#3、4、6 瓦的油膜压力分别是 3.0/0.5MPa、4.0MPa、2.2MPa 没有变化)在瓦金属温度开始上升过程中,其振动也出现了异常波动。:负荷,由升到后又降至,由升到后又降至,瓦振动由升到后又降至; 波动次。 此时其他瓦振动没有异常波动。:负荷,由升到后又降至,由升到后又降至,瓦振动由升到后

4、又降至;波动次。此时其他瓦振动没有异常波动。:汽轮机惰走至转分,瓦振动,、轴振分别达到了、。: 汽轮机转分, 启动顶轴油泵, 瓦顶轴油压 左右(比原来停机盘车状态下低了) 。:汽轮机转分破坏真空,:汽轮机转速到零,汽轮机惰走分钟。二、事故处理经过:我公司#5 轴瓦为上海汽轮电机厂供货, 轴瓦为球面支撑, 轴瓦乌金为锡基轴承合金,轴瓦铸件内不开鸠尾槽,轴瓦下半部接触角为 130 度,设计要求不得修刮瓦面。轴承进油在上半瓦 45 度处进入轴颈。停机后, 我公司积极与施工单位及设备厂家联系, 并先后于 10 月 10 日、10 月 12 日、10 月 15 日召开了三次会议对#5 轴瓦进行了事故预分

5、析、事故分析及处理方案审定。经 2004 年 10 月 12 日揭开#5 轴瓦检查,发现存在钨金碾压损坏,现场无法修复,立即连夜将瓦送上海电机厂检查检修。13 日上午,经过上海发电机厂对该瓦超声波检查发现钨金严重脱胎,下瓦顶轴油囊磨损。我公司感到事情严重,派专车去上海发电机厂将超声波仪器及专业检测人员接到永城,对#1、2 机组的#5、6、7 轴瓦进行了全面检查,发现#1 机组#6 轴瓦也存在细微缺陷,其他轴瓦均未发现有脱胎现象,针对这一现象,河北电建一公司提出了三种处理方案:1.对#5 轴瓦脱胎部位进行局部修补。上海电机厂认为该方案虽然时间较短,但是由于脱胎面积较大,处理不能保证补焊质量。2.

6、利用原#5 轴瓦瓦底重新浇铸钨金。上海电机厂认为浇铸钨金过程中可能会造成瓦胎变形,与旧瓦相比中心变化较大。3.用新的轴瓦更换#5、#6 轴瓦。经过多方论证认为:第一种方案因质量不能保证,不可行;第二种方案用重新浇铸钨金变形后的该瓦,回装工艺及要求、检修工期与使用新瓦基本相同;第三种方案虽然工期较长,但是能够保证安全运行,符合规范要求。同时发电机厂也表明了观点:新轴瓦到达现场后,应该进行研瓦检查,保证接触良好;因为、轴瓦都要更换,低发联轴器中心最好重新检查一下,以确保安全。我们认为机组的安全可靠运行是头等大事,一切工作应该严格按照规范要求进行, 于是决定采用第三方案, 而且认为、轴瓦经初步检查符合要求且研磨工作量较小,完全可以不拆卸发电机的上端盖,检修工期可大大缩短。经大家共同努力,检修工作于 2004 年 10月 23 日 23 时结束,机组于 10 月 24 日:分点火启动,:开始冲转,:分汽机满转,16:22 并网成功。此次开机后通过对各瓦运行情况的监测,运行正常,瓦温、振动均在正常范围之内(见附件:瓦损坏后处理结束机组正常运行中各参数) 。三、事故原因分析:在事故分析会中,各位专

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