1、厂用汽至启动炉 390母管发生严重位移时间:2001 年 10 月 7 日事件经过:2001 年 10 月 7 日, 检查发现厂用汽至启动炉至两根 390母管(426、 20#碳素钢)发生严重位移。最大位移达 700mm,管道支座总共 126 个,需要处理 90 个。在除盐水箱和碎煤机室处的张力管道位移较大。1、 厂用汽两根 390母管管道的位移补偿托辊设计不合理, 托辊数量较少。当管道发生较少位移时,托辊容易偏转,管道的重力增加偏转的力量。2、厂用汽两根 390母管管道两个张力弯的死点未焊接,使管道受到振动容易位移。3、发电部对厂用汽两根 390母管管道变为中压管道运行,管道运行温度升高,未
2、能对管道的位移进行全面检查。4、发电部在厂用汽两根 390母管管道投运期间,特别是两根母管中压运行切换期间,对管道疏水开启量不够,致使管道产生强烈的振动,由于施工的原始缺陷存在,使管道产生较大的位移。暴露出的问题:1、发电部未对栈桥管道的位移进行定期检查。2、厂用汽两根 390母管管道两个张力弯的死点未焊接,使管道受到振动容易位移。3、发电部在投运厂用汽期间对暖管认识不够,未能派人到就地检查,未能发现管道的振动。通过以上三点暴露出发电部对该管道系统运行管理不到位。没有认识到管道系统安全运行的重要性。防范措施:1、对该管道的位移补偿托辊设计不合理进行改造,将管道的两个张力弯的死点进行焊接。增强其膨胀自由及其稳定性。2、加强运行人员的培训,特别是新投运的系统的人员培训。3、规范厂用汽投停的操作,针对厂用汽运行方式的变化制定详细的安全措施。在厂用汽投运和停止后期间必须全开沿程疏水门,同时派专人到就地检查。4、增加厂用汽两根 390母管的疏水点。特别是上升弯头的疏水点,以利于管道暖管。5、发电部及相关检修单位加强对机组管道和栈桥管道的膨胀检查,特别是管道支架和托架的检查。