1、废热锅炉强制循环系统爆管事故分析1 概况某单位有一台型号为 FR 一 12T 一 16382 与 12 万吨年硫铁矿,铁矿制酸工艺流程配套的中压余热锅炉,产生过热蒸汽压力为 382MPa,过热蒸汽温度 450。硫酸废热锅炉是由锅炉本体和沸腾层冷却装置两部份组成,锅炉本体的蒸发受热面采用强制循环方式,沸腾炉冷却装置采用自然循环方式。两者共用一个汽包,故称为混合循环。硫铁矿在沸腾炉内进行焙烧放出大量的热量,一部份热量被沸腾炉内冷却水管吸收,另一部份高温炉气温度达 90050流经锅炉本体呈 W 型的四个烟道,I 烟道布置有高低温过热器及 1 片水冷壁管,II 烟道挂有 8 片蒸发面,第 III 烟道
2、布置有 7 片蒸发面,第 IV 烟道有 6 片蒸发面,将炉气温度降至 38020后再送至后面工序制造硫酸。2 事故经过在 2003 年某日凌晨 5:25 分时该炉 2#循环热水泵因交流接触器烧坏而跳闸,2#循环热水泵停止运行,由于值班人员疏忽未发现,时隔 20min,直到 5:55 分值班长才发现 2#循环泵已停止运行,就通知了锅炉班长,对停泵的工作未作任何交待。锅炉班长就组织人员开启 2#循环热水泵未成功,又立即倒用户 1#循环热水泵于 6:05 分将 1#循环泵启动了,6:10 分该炉汽包压力已超过 43MPa,汽包安全阀动作并造成 I 烟道水冷壁管上部无水管段二根管因过热而爆管,逼迫停炉
3、,整个硫酸生产线停产 38h 之久。直接经济损失近 5 万元之多,幸亏未造成人员伤亡。3 爆管事故原因分析在当日的清晨 5:25 分 2#循环热水泵因交流接触器烧坏而停止运行,无人发现, 高温达 995的炉气仍然不断地流入四个烟道, I 烟道炉温较高 995,I 烟道水冷壁由于热水循环泵停止运行,没有动力无水供给这片水冷壁因吸收了热量进行蒸发失去的水量,只有降低该片三根进水管内的水位,无水位的管段仍旧受到 995高温烟气加热时,(该管38X4,20#钢)自 5:25分至 6:05 分长达 40min 无水供给各蒸发面,管内因无水管子过热。到 6:10 又开启户循环热水泵,冷水急速进入到各烟道蒸
4、发面,使各烟道管热面快速产生大量的蒸汽,造成汽压超过 43MPa,所以安全阀就动作。由于I 烟道温度高至 995,冷水与管壁温差大,过热时间长,所以进入冷水 I烟道的二根管进口无水段,冷水急骤冷却造成管爆裂,裂口呈鲤鱼口形,一个爆口长 15mm,宽 5mm;另一个爆口长 20mm,宽 7mm,由管内向外张口,颜色呈黑兰色,这是明显的管道因过热而爆管。4 事故处理及预防41 事故处理对事故责任人进行了停止工作,留厂察看并罚款。爆裂管道进行了更换。42 事故预防(1)强调要加强工作责任和按规程规定进行一切操作,规定在停止热水泵时要及时进行开启备用泵,热水泵的运行情况装有报警装置与信号灯,加强了司炉工对热水泵的监视。停泵时间超过了 5min 要停止沸腾炉,整条生产线要停止生产,待蒸发面管冷却后再启动热水泵进水恢复正常生产。(2)备用热水泵每半月切换运行,可及早的发现备用存在的问题,使备用随时开启都能正常投入运行,确保强制循环系统供水可靠,防止爆管事故。(3)要求沸腾炉燃烧调整控制进入锅炉的炉气温度在 900以下。-摘自安全