某食品制造业锅炉水管烧损事故(一)事故概况事故设备为最高使用压力 1.0MPa,传热面积 100.96m?,最大发热量 7t/h的锅壳式锅炉。该锅炉在鱼汛期间(约 4 个月)每天 24h 连续运行,为不使进货的鱼腐烂,必须尽快处理,因此锅炉处于超负荷运行。为进行定期检验,在清洗锅炉时发现下述异常现象:1. 设备在炉胆出口的 10 根水管全部变色,通过用超声波检测发现其中 3根外径增大,壁厚减薄,处于即将爆裂状态。2. 第一回程烟气入口烟管翻边烧损,包括拉撑管全部产生裂纹,但没有漏水。(二)事故原因分析发生事故的主要原因是:由于软化水装置出现故障,锅炉直接使用未经处理的水, 使锅炉内部结有 1-2mm 厚的水垢。 其次是燃料采用 C 重油和鱼油混烧(鱼油黏度高,灰分约 10%) ,火焰很长,致使锅炉出口的排烟温度升高,再加之因生产用汽过多,锅炉超负荷运行,最终使锅炉水循环紊乱,局部产生过热。(三)防止同类事故的措施加强锅炉附属设备的检查保养,调整混合油的加热温度以适合燃烧,同时还要增设辅助锅炉或节减蒸汽用量以避免锅炉超负荷运行。