1、一号机组高压过热器泄漏,停机处理事件经过:停机前运行状况:#1 机组带负荷 600MW,协调方式运行,主汽温度 560;主汽压力 24MPa;六台磨煤机运行,燃料量:260T/H。4 月 24 日 9 时,巡检人员发现#1 炉 72 米上部有蒸汽冒出,立即向值长汇报, 值长向有关领导及网调、 省调汇报并申请停机。 10 时按调度令降负荷,12:25,负荷降至 300MW,手动停炉,联跳汽轮机、发电机。事件发生前#1 机组累计运行时间 3224 小时。检查情况:经检查高温过热器出口 AB第 15 屏从外向里第 14 根管在管座下方第二个弯管背弧侧爆破,其它尚有12 根管路吹损严重,分别是:14
2、屏的第 14 根,15 屏的第 5、8、9、10、11、12、13 根,16 屏的第 8、9、10、11 根。经过对热室内过热器出口管路进行全面检查,发现高过出口 AB 第 5 屏第 20 根,18 屏第 17 根、31屏第十七根弯管处有胀粗现象,并有氧化皮产生。第 2 屏第 16 根弯管处有严重硬伤。处理情况:1、高过出口共割管 17 根,入口割管 4 根,割开了相对应的炉内下 U 型弯,对直管进行了通球检查, U 型弯进行了倾倒和拉通检查,联箱进行了内窥镜检查,在检查中未发现异物。2、对更换的弯管要求锅炉厂冷弯后全部做高温回火处理。3、管路焊接时要求 T23、TP347H、T91 全部进行
3、内部冲氩,T23、T91 进行焊前预热、焊后热处理。4、对全部 50 个焊口全部进行超声波探伤。5、增装 8 个温度测点。暴露问题:1、对#1 炉大包内高温过热器检查,确认#1 炉高温过热器不存在大面积超温、胀粗现象,只发现 4 根内圈管子在弯头处存在鼓包、胀粗现象。2、从爆管爆口四周有明显的细小裂纹外及爆口形状分析,结合爆口材料金相分析,爆口处管子长期过热。3、通过对炉内管道和爆管位置前后管材检查,未发现胀粗和材质变化,说明该管超温并不严重,而爆管和胀粗位置都在弯管处,可能存在下列现象:1管子在制造、安装过程中采用火焰烧烤校正,部分管子烧烤过度引起管子局部材质变化,造成胀粗、爆管。2 T91 管子在弯制后没有进行热处理, 弯头内部可能存在较大的残余应力,造成持久强度降低,导致弯管鼓包、胀粗。3现场检查管子弯头,个别弯头内弧处有褶皱,弯头起弧点管子变形,说明管子弯制的模具存在问题,造成弯头强度降低,发生鼓包、胀粗。4、管子内部可能存在有节流情况,使管内介质流量减少,造成汽温偏高,管子超温,管子薄弱部位出现胀粗和泄漏。防范措施:1、对爆开、胀粗的管子进行通球检查,使用内窥镜检查管子集箱和管接座。2、对爆开、胀粗的管子加装温度测点,进行温度监视。3、西安热工院对胀粗的管子进行金相分析,同爆开的管子分析结果进行比较,进一步确定胀粗原因。4、遇有停机机会对高过管屏要进行全面检查。