锅炉氧量指示错误,险酿爆燃事故1、事故经过:某厂 600MW 机组试运,机组负荷 450MW,四台磨煤机运行,启动第五台磨煤机运行,机组在协调控制方式下,准备首次进入满负荷, 当机组负荷增至 560MW 后,参加试运的全体人员兴高采烈,指挥人员命令值长迅速将负荷增至 600MW。值班人员在增加燃料量的同时,机组负荷不增反降,火焰电视显示燃烧恶化,锅炉氧量指示在 6%,机组长认为氧量指示应在 2%左右,可能是煤质不好,即命令继续增加磨煤机出力,在各磨煤机负荷基本接近满负荷的情况下,机组负荷反而下滑到 480MW,此时机组运行状况严重恶化,值班指挥在比较风煤比和了解操作过程后,下令立即减煤增风,机组负荷迅速增至 530MW,燃烧状况明显好转,继续增风直至火焰正常后,机组负荷增至 550MW,此时锅炉氧量指示 8%(氧化锆最大量程值 08%) 。2、事故原因:由于氧化锆测量探头安装工艺不良,密封不好,而锅炉尾部烟道呈负压运行状态,造成外部空气从探头处漏入,致使烟气含氧量测量、指示错误,使得锅炉严重缺氧,未燃尽的煤粉大量充斥在炉内。运行人员被胜利冲昏了头脑,没有认真分析、比较风煤比,初次带高负荷对机组负荷与风机电流(负荷)对应关系没经验,没有分析火焰电视和就地燃烧情况,仅凭氧量指示就错误地增加燃料量,加剧了危险性。如处理不好极易造成锅炉灭火甚至爆燃的恶性事故。
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