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唐山市某化工集团有限责任公司氯化氢爆炸事故.docx

1、唐山市某化工集团有限责任公司氯化氢爆炸事故1999 年 5 月 25 日 14 时 08 分,河北省唐山市某化工集团有限责任公司(氯碱生产企业)二车间(合成盐酸车间)合成转化岗位发生一起化学爆炸事故,造成包括氯化氢合成炉等 12 台(套)设备全部受损,转化器等 5 台(套)设备部分受损,其余外接管网、低压配电柜、操作平台、厂房、门窗等不同程度受损,直接经济损失 99.94 万元,该车间停产 220 个小时,幸无人员伤亡。事故经过:5月25日该公司二车间合成工段转化岗位的合成气中的氯化氢含量较低,为 3.37%(工艺要求为 3%-10%) ,当班小班长通知岗位操作工提入合成炉的氯气流量为 200

2、 单位;13 时 15 分,分馏岗位操作工发现低沸塔压力达 0.75MPa(工艺指标要求 0.60.05MPa) ,未查出原因,13 时 50 分找工段长一起检查仍未得出结论;此时低沸塔压力已达 0.8MPa 以上,待车间副主任赶到后,组织分析氯气纯度为 90.5%,氯化氢纯度太低(未计结果) ,决定停车,13 时 40 分转化岗位停车;同时将低沸塔放空阀打开,使低沸塔压力降了下来。当班大、小班长初步分析,认为氯化氢岗位控制入氯化氢炉的氯气孔板流量计有问题, 在转化停车后, 即到氯化氢岗位检查,发现氯气孔板流量计的两个压力导管嘴被阻塞,将其清理后,氯气流量指示迅速由原来的 8000 单位降到

3、4000 单位。2 人返回转化岗位,第二次取样做氯化氢纯度分析。在取样时,取样管突然发生爆炸,2 人判断氯化氢气体出了问题,立即通知转化岗位操作工撤离现场,2 人跑到氯化氢岗位,用手摸试氯化氢合成炉温度,感觉不如以往高,待几人向氯化氢岗位控制室走去准备进一步查找原因时,数秒钟后发生了爆炸。事故原因:事故初期,由于氯化氢岗位氯化孔板流量计的压力导管嘴阻塞,造成氯气的配比量低于氢气量,使氯化氢气体中氢气过量。而这种气体进入转化工段混合器不能参与乙炔、氯化氢的化学反应,而进入低沸塔内,因其无法在-35-0冷冻盐水中液化, 故导致低沸塔压力升高。 当转化停车低沸塔排空阀门全部打开后压力降了下来,第一次

4、做氯化氢分析时,纯度很低即证明了这一点。当氯气孔板流量计压力导管嘴阻塞被修复后,调整后的氯气流量大于未被调整的氢气流量,而合成塔观察视镜因生产使用不太清晰,无法正确判断炉内火焰的燃烧状况,造成输送到转化岗位的氯化氢气体中氯气过量。在转化岗位第二次做氯化氢纯度分析时,取样管自爆鸣证明了这一点。在爆炸后的事故现场被炸坏的设备、管道内壁未发现有黑色残渣, 可排除是氯气和乙炔反应发生的爆炸, 或只有微量氯气和乙炔反应,由此可从侧面证明爆炸是游离氯气和氢气所为。综上所述,爆炸原因可归结为:由于氯化氢岗位氯气孔板流量的压力导管阻塞,造成输送到转化工序的氯化氢气体中氯气、氢气过量,过量的氯气和氢气其含量达到了爆炸浓度范围,因合成炉内的明火而发生了化学爆炸。

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