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六号炉省煤器泄漏停机处理.docx

1、六号炉省煤器泄漏,停机处理事件经过:2005 年 6 月 23 日 16:46,监盘人员发现炉膛负压从31Pa 突升至323Pa,A/B 引风机静叶自动由 83开大至 100,给水流量由1984t/h 升至 2152t/h, A 侧排烟温度由 418降至 359,A 侧再热汽温由536降至 509, B 侧再热汽温由 529上升至 548, B 侧低温过热器出口汽温由 378升高至 387。运行人员就地检查发现锅炉 51 米右侧尾部烟道区域有异音,汇报有关人员确认锅炉泄漏,同时机组降负荷,降低主汽压力运行, 汇报省调调度员。 17: 45分机组负荷500MW, 主汽压14.1MPa,炉膛负压再

2、次从80Pa 突升至309Pa,A/B 引风机静叶自动由 80开大至 100,给水流量由 1582t/h 升至 1878t/h,给水流量与主汽流量持平,机组补水量达到 144t/h。A 侧再热汽温继续由 508降至 472,B 侧低温过热器出口汽温由 394升高至 406。A 侧空预器入口烟温由 360快速降至 270,就地泄漏部位异音增大。18:06,向省调提:“#6 机组停运,#6 炉过热器消漏”申请。21:20,省调同意#6 机组与系统解列停炉临修。#6 锅炉于 6 月 25 日 13:20 抢修完毕,开始上水,15:45 点火,18:15冲转,18:27 与系统并网。暴露问题: (1)

3、 、经与电科院专家共同检查分析,认为#6 炉原始泄漏点是尾部烟道省煤器隔墙右数第 3 根与右侧鳍片焊缝处裂口,原因是该管与鳍片焊缝处存在焊接缺陷,随着运行时间的增长,缺陷发展造成泄漏。 (该焊口为制造厂家原始焊口) (2) 、第一,该省煤器管泄漏后冲刷右侧包墙管使其减薄泄漏。第二,省煤器泄漏的给水冲刷右侧包墙,水又反射冲刷右侧低温再热器第 1、第 2 管排弯头;第三,被冲刷泄漏的包墙管漏出的蒸汽向左冲刷右侧低温再热器第 1、第 2 管排的弯头;上述第二、三条造成低温再热器管排北数第一排的第 1、2、3 根的 3 个弯头和第 2 排的第 1个弯头被冲刷减薄泄漏。防止对策: (1) 、每次机组检修时,对5、6 锅炉类似部位进行重点检查。(2) 、组织技术人员分析研究,制定可行方案,在机组检修时实施。 (3) 、将报警探头安装位置进行调整,以便于及时发现和监视锅炉受热面泄漏情况。

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