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水泥漏入燃油舱事故案例分析.docx

1、水泥漏入燃油舱事故案例分析事故经过:KJH 轮是载货量为 23536 吨的散装船,营运在中美航线。2000 年 6月 21 日,KJH 轮满载散装水泥从中国开往美国。0900 时,值班人员发现主机转速由正常的 88 r/min 下降到 82 r/min; No. 1 缸高压油泵安全阀严重漏油。此时主机使用 No. 2 重油舱的燃油。因该轮清洗分油机时,曾发现燃油有大量泥状垃圾,就怀疑油质不良,改用 No. 3 燃油舱的燃油。但主机仍然无法恢复到原来的转速。1400 时轮机长决定停车,更换 No. 3 缸高压油泵安全阀,并将沉淀柜燃油放回 No. 2 重油舱。换毕再次起车,主机仍然达不到原来的转

2、速;再换用轻油,效果也不理想。1630 时主机自动停车,重新起动主机几次,都没有起动起来。轮机部立即着手检查燃油系统:主机高压油泵动作良好;拆检主机油头、泵压试验,18 只油头中有 6 只正常,其余 No. 1 缸 1 只油头卡死在关闭位置; No. 2 缸 1 只油头油嘴严重烧毁; 另外 4 只缸的油头都有回油严重的问题。事故原因:1. 根据拆检主机油头(这批油头刚刚换过、仅使用 4 天时间)所发现的问题,对燃油质量产生置疑。再拆检燃油滤器发现燃油粘稠成泥状。拆解分油机,分离筒内有硬质水泥状泥渣,大家怀疑货舱的散装水泥混入燃油舱。测量 No. 1、2 燃油舱,发现测量管内有大量粉状水泥,测量

3、尺测不到油位! 由此,确定水泥混进燃油舱内,进入主机燃油系统!2. 该轮 No. 3 货舱是可压水舱,位于 No. 3 货舱内的 No. 1、2 燃油舱的测量管,因受海水腐蚀,在靠近舱壁一侧的管路上,已经布满洞穿的孔洞。装在 No. 3 货舱内的水泥,从这些洞孔进入测量管,再进入燃油舱。事故教训:KJH 轮因燃油舱混入水泥, 致使航行中的主机工况恶化到不能运行。为此船员在船舶漂航中做了大量的抢修工作, 才得以脱离危险, 恢复航行,代价巨大。教训深刻:1、加强散货船舶经过货舱的各透气管、测量管的检查、保养,发现损坏要及时修复;2、船舶航行中,要定期清洗检查燃油滤器和燃油分油机,如发现垃圾、沉淀物过多,要及时查明原因,及早采取防范措施,确保主机安全运转。

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