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更换提斗、斗提机突然转动人被卡死.docx

1、更换提斗、斗提机突然转动人被卡死2007 年 6 月 9 日上午 10 时左右,烧结分厂带烧车间、维修工段维修工:张某,男,38 岁,(2005 年 5 月入厂、经过三级安全教育)与韩某,男,22岁,(2006 年 8 月入厂、经过三级安全教育)二人在 60m2 带烧四辊破碎地坑斗提机处更换提斗时, 由于斗提机突然转动, 导致张某被卡在斗提机内。事发后,韩某喊人立即进行抢救,及时将张某送往医院,由于伤势过重,不幸死亡。事故原因:1、 该斗提机的提斗共计 80 个。维修工段利用生产间歇时间,对斗提机更换斗提陆续进行两个月时间,已检修更换了 33 个新提斗。6 月 8 日张某、韩某二人更换了 6

2、个新提斗,9 日在换第 40 个时发生了事故; 由于新、旧提斗重量发生变化。旧提斗每个重 32 斤,新的提斗每个重 57 斤,每个相差 25 斤, 重量合计 1000 斤; 该设备在设计上有防逆止转动装置,但是可以顺时针手盘皮带轮,调整提斗位置,当新提斗的上升位置超过最高点,改变了动平衡,产生了巨大的顺时针转力,是造成这起事故的直接原因。2、张某、韩某二人预知斗提机在失去动平衡的情况下会转动,便采取了用 40mm380mm 三角铁给电机皮带轮打眼,由于三角铁与皮带轮接触面过小,摩擦力小,根本起不到打眼作用。属采取安全措施不当,是造成这起事故的主要原因。3、该地点检修为平地作业,几十斤的重物二人

3、一挥既就,张某、韩某二人看似简单,但此地隐藏着巨大的危险;随着检修工作的进展,原有安全措施远远起不到有效的安全保护作用,二人没有及时采取进一步有效安全防护措施,忽视了隐形动态的危险,缺乏经验,安全意识放松,是导致这起事故的主要原因。4、该斗提机更换斗提已经陆续进行两个月时间,张某、韩某二人产生了麻痹思想,意识放松,张某将头伸进斗提壁内操作,属习惯性违规操作,是导致这起事故的主要原因。5、烧结分厂 60 带烧车间负责人和安全员,虽对此项工作制定了安全措施、明确了安全负责人,但对措施落实的可行性未深入细致检查和提醒,是造成这起事故的间接原因。6、烧结分厂 60m2 带烧车间维修工段,在公司近期下发的两次外单位,伤亡事故通报(某第一钢丝绳厂触电事故和某钢铁公司煤气生产事故),班组安全管理台帐均未体现传达、学习内容,属安全管理、安全教育不到位,是造成这起事故的间接原因。7、烧结分厂 60m2 带烧车间维修工段负责人,对该部位安全措施的可行性未落实检查, 对职工习惯性违规行处罚不严, 对此次事故负直接管理责任。

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