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副机机座裂纹事故案例分析.docx

1、副机机座裂纹事故案例分析事故经过:2001 年 3 月 24 日,TSH 轮更换 No. 2 副机减震橡皮。更换前测量了No. 2 副机拐档差; 更换后分步骤将螺栓压紧, 将新的减震橡皮压缩到规定高度;再测量拐档差与更换前比较没有多大变化,数据在正常范围之内。更换完减震橡皮后检查主轴承,先打开 No. 3 道,拆出上下瓦检查未见异常,把主轴颈抛光后装复。然后拆检 No. 4 道主轴瓦(据记录 No. 4道主轴瓦曾经烧过) ,轴瓦拆出后发现上瓦有局部脱铅,下瓦大面积脱铅,约占总面积的 4/5,又拆检 No. 2 道主轴瓦,末发现异常。3 月 26 日 No. 4 道主轴瓦换新进行安装。 在装下瓦

2、时瓦盘不进去 (还损坏了一只瓦) 。后经仔细检查发现副机机座、No. 4 道主轴瓦座断裂,并发生错位,故轴瓦无法盘入,至此 No. 2 副机无法使用。公司主管部门 3 月 30 日在国外紧急订购了一台机座和检修中需要更换的相关附件,并于 8 月 8 日委托修船公司派员到新加坡上船,随船更换 No. 2 副机机座。至 8 月 18 日 No. 2 副机的修理工程结束,恢复使用。事故原因:1、该机型副机设计有缺陷,No. 4 道主轴承部位所承受的负荷远远大于其它主轴承。在交变应力的长期作用下,致使 No. 4 道主轴瓦盖的压紧螺母松动,该部位机座承受的交变应力进一步加剧,最终造成 No. 4 道主

3、轴承部位的机座,疲劳损伤,产生裂纹;另外2、副机减震橡皮老化,减震缓冲作用差。事故教训:1、加强对曲轴拐档差的分析研究,发现变化较大要认真查找原因,及时处理,避免事态发展恶化;2、缩短对 No. 4 道主轴承的检查周期。每次拆检要注意:1)对主轴瓦螺栓、主轴瓦盖着色探伤检查;2)主管轮机员要对各种紧固用的螺栓,做好时间统计记录,按规定的时间期限换新;3)注意对螺栓进行伸长量测量,有异常状况坚决换新;主轴瓦螺栓要按照说明书要求使用扭力扳手上紧。3、据厂家介绍,DAIHATSU 副机对润滑油的要求比较严格。对该机型副机滑油要定期化验或更换;坚持使用 CJC 滤器,保证副机滑油的质量标准;4、注意及时消除副机的漏油,避免减震橡皮老化变质;按照说明书规定的时间,及时更换减震橡皮,确保副机运转平稳。

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