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大连石化公司“2011.7.16”火灾事故.docx

1、大连石化公司“2011.7.16”火灾事故2011 年 7 月 16 日 14 时 25 分,大连石化公司生产新区 1000 万 t/a 常减压蒸馏装置换热器 E-1007D 管程原油封头法兰发生泄漏着火事故。事故造成装置部分钢框架、换热器、管线、阀门等过火,无人员伤亡,对周边海域未造成污染。一、事故装置简介大连石化公司生产新区 1000 万 t/a 常减压蒸馏装置 2006 年 3 月建设投产。装置的运转时数为每年 8400h,装置运转周期为 3 年 1 修。常减压蒸馏装置减压塔 C-1101 塔底的减压渣油(350) ,经减压渣油泵P-1106A/B 抽出后,通过 E-1011AF(初馏塔

2、底油/减压渣油换热器)与初馏塔底油(228)换热冷却至 260,再经 E-1007AD(原油/减压渣油换热器)壳层换热冷却至 160,之后分为两路,一路(80)直接作为渣油加氢装置热进料;另一路(20) 通过 E-1041AD(减压渣油冷却器)冷却至 90后送罐区,E-1007AD 管程为原油(壳程介质为减压渣油) ,由原油泵 P-1001A/B/C 升压后, 先后经脱前原油换热器 E-1001A/B、 E-1002、E-1003、E-1004A/B 和 E-1005AF 预热到 135左右后,进入两级电脱盐罐 V-1001/2 脱盐,脱后原油再分两路进入 E-1006AD、E-1007AD,

3、与减压二中/减二线和减压渣油换热,换热后再经 E-1008 与减压三中/减三线换热,最后经 3.5MPa 蒸汽加热器 E-1009 加热到 190左右后进入初馏塔C-1001。大连石化公司生产新区 1000 万 t/a 常减压蒸馏装置 2008 年 5 月首次停检,2011 年 5 月进行第二次停检,2011 年 5 月 6 日,该装置停车。6 月 26 日,装置开始进入开工程序, 按照开工规程进行蒸汽贯通试压, 换热器在 250、350状态下按规定完成二次升温热紧固等程序。装置于 6 月 30 日开工正常,产品合格。二、事故经过2011 年 7 月 16 日,大连石化公司生产新区 1000

4、万 t/a 常减压蒸馏装置生产平稳,各项操作参数正常。14 时左右,当班班长史某、设备员唐某对该装置例行巡检,巡检至轻烃装置与换热器之间的消防通道时,发现其西侧换热器区域的三层部位冒烟,两人相继快速来到三层平台查看,在距离换热器E-1007D 约 5m 处, 发现其东侧管箱法兰密封下部有油品滴漏, 约 10cm宽。两人正准备下去安排抢修车间进行紧固时,该泄漏部位突然发出“呲”的一声响,随即该部位油品呈喷射状呲出,两人快速跑下楼梯,分别跑向渣油、原油泵和控制室,欲关闭渣油、原油泵和通知内操。班长史某跑到常减压北侧时(约 30s 左右) ,听到换热器区域发出“轰”的一声响,换热器区域火苗串起。三、

5、事故原因1.直接原因经调查组测试和现场勘查分析确定,E-1007D 管箱法兰突然大量泄漏,泄漏原油流淌在三层平台上,沿平台板间的缝隙处流到其下方二层的换热器(E-1011A/D)裸露的法兰上(法兰温度 350360,原油的闪点在-6.732.2) ,原油泄漏后产生可燃蒸气,遇高温燃烧着火。这是事故发生的直接原因。2.间接原因(1)垫片质量不符合相关技术要求。1)垫片质量存在缺陷。事故调查组在大连市某石化机械配件厂抽取了与制造 E-1007D 换热器管箱法兰垫片同一批次的垫片材料, 送安徽合肥通用机械研究所, 要求按照 柔性石墨复合增强垫的技术要求JB/T 66282008 进行检测。经检测,压

6、缩率、回弹率、吸油率等 3 个单项评价为不合格。压缩率低于标准 10.3%,造成初始安装预紧力大,密封效果降低;回弹率低于标准 6.3%,垫片的补偿能力弱,密封效果降低;吸油率高于标准 14%,垫片密封性能降低。2)垫片厚度不符合设计要求。大连市某石化机械配件厂制造的 E-1007D 换热器管箱法兰垫片,系采用 3毫米厚冲齿板柔性石墨板材加工,没有达到垫片厚度 4.5mm 的设计要求,造成密封性能降低。3)垫片制作不符合规范要求。大连市某石化机械配件厂对 E-1007D 换热器管箱法兰垫片的冲齿板进行了三四次拼接点焊,不符合管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片技术条件 (GB/T 19675.22005)规定的“外径超过 1m 的垫片生产,如需拼接,应征得需方同意”的要求。(2)提出的垫片技术要求不全面、垫片验收管理不到位。1)技术要求不全面,审核把关不严。2008 年检修时,E-1007D 采用的是波齿垫,本次检修时,对包括 E-1007D在内的 E-1007A/B/C 换热器,采用了柔性石墨加强垫片。生产新区在向物资采购管理部门提出 ERP 选码要求时,提出了内外径、材质要求,没有提

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