1、某电厂 DEH、CCS 系统及 VC 卡内部组态方面不完善引起的汽轮机跳闸现象一、事故经过某厂 8 月 27 日 13 时 13 分,#2 机高调门大幅波动,EH 油母管压力急剧下降,13 时 14 分 #2 汽轮机跳闸,首出“EH 油压低低”,锅炉“MFT”,发电机程序逆功率保护动作。厂用电源切换正常,高低旁联开,A、B 火检风机、高备泵、交流润滑油泵联启,脱硫旁路烟气挡板联开,将轴封、除氧器汽源切为辅汽带。二、事故原因及暴露问题1、机组三次“EH 油压低”跳机的主要原因为:上海汽轮机厂向北京国电智深控制技术公司提供的调阀特性曲线,与机组调阀实际特性曲线不相匹配,六个高调阀位开至 45%时过
2、早进入无流量调节非线性区。2、根据上述主要原因、具体参数分析,“EH 油压低”跳机的重要原因为机组在单阀运行方式下,当高调阀位开度达到无流量调节临界点 45%以后,六个高调阀位指令经过流量计算,微小的流量变化,换算成阀位指令后,就会造成六个高调大幅波动,且 DEH 过调现象十分严重,造成阀门呈发散趋势波动,导致 EH 油压急剧下降,即使 EH 油泵流量再大也无法维持系统油压,最终导致“EH 油压低”保护动作机组跳闸。3、上海汽轮机厂工代现场重新提供调阀流量特性曲线,北京国电智深控制技术公司对 DEH 组态进行相应修改, 无流量调节临界点阀位由 45%修改为 55%。4、 上海汽轮机厂工代提出#
3、1 机组 EH 油系统蓄能器安装位置与高压调门距离过远、#2 机组蓄能器至高压调门管路布置不合理易引起高压调门共振;同时在蓄能器压力低于要求值时,系统油压波动时不能很好地起到蓄能、缓冲作用。5、北京国电智深控制技术公司在 DEH、CCS 系统及 VC 卡内部组态方面不完善,存在以下现象:当高调门开度在无流量临界点 45%左右时,调门控制过调现象严重,导致阀门呈发散趋势摆动,DEH 系统阀门控制逻辑失控。机组单、顺序阀方式下均易造成调门频繁抖动;通过试验论证,在单、顺序阀方式下将 CCS 切除,调门抖动现象消除。三、事故防范和整改措施1、依据上海汽轮机厂建议,机组负荷 60MW 以上阀位控制方式
4、切至顺序阀方式运行;机组运行过程中出现高调门大幅摆动现象时,及时退出 CCS系统控制方式以缓解调门抖动。2、由上海汽轮机厂书面提供符合机组高调门实际流量特性曲线,北京国电智深控制技术公司在DEH系统逻辑组态中对高调流量特性曲线非线性区进行修正。3、蓄能器与高调阀距离过远及油管路安装布置不合理,在机组下次大小修过程中进行系统更改优化。同时严格按照机组运行规定,定期进行 EH油系统蓄能器氮气压力检查和加强 EH 油质监督。4、国电智深应进一步对 DEH 控制系统进行优化。上海汽轮机厂家建议取消 VC 卡内部控制方式的积分作用,以消除高调阀高频波动现象。5、 按照上海汽轮机厂工代提议, 目前出厂的汽轮机组均未设置“EH 油压低”保护, 我厂经讨论制定以上相应措施后, 可考虑取消“EH 油压低”跳机保护,但须由上海汽轮机厂出具正式书面文件确认。
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