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电厂#4机凝泵出力异常被迫停机事故.docx

1、电厂#4 机凝泵出力异常被迫停机事故一、事故经过事故发生前, #4 机组负荷 356MW;主汽压力 15.95MPa,主汽流量1045.25t/h,主汽温度 537.72,排气装置真空压力-64.15KPa。机组运行参数正常。其余为标准运行方式。1. 16:16 日因#4 机 A 凝结水泵滤网压差大,检修部汽机专业工作负责人提交工作票对 A 凝泵滤网进行检查。工作票所列安全措施如下:1)#4 机 A 凝结水泵停运,电机断电,并在操作把手(按钮)设置“禁止合闸,有人工作”警告牌。2) 关闭#4 机 A 凝结水泵进、 出口电动门,并挂“禁止操作,有人工作”警告牌。3)开启#4 机 A 凝结水泵进口

2、滤网放水门。4)断开#4 机 A 凝结水泵进、出电动门电源,并挂“禁止操作,有人工作”警告牌。2. 16:51 运行四值#4 机主值将以上安全措施执行完毕,许可开始工作。3. 19:30 A 凝泵检查工作结束,检修人员通知运行一值#4 机主值,并要求试转 A 凝泵。4. 19:50 左右运行一值#4 机主值安排副值到现场恢复 A 凝泵措施。5. 19: 58 B 凝泵电流 105A 下降至 38A,凝结水压 2.8MPa 下降至 0.8MPa,当时负荷 323MW。6. 20:03 启动 A 凝泵与 B 凝泵并列运行,两台凝泵电流、压力仍不正常。值长令降负荷至 142MW,除氧器水位降至 50

3、0mm。7. 20:09 除氧器水位下降至 398 mm,值长令负荷减至 106MW。8. 20:15 A、B 给水泵因除氧器水位低跳闸,锅炉断水,值长令汽机手动打闸停机。9. 20:17 经现场检查发现 A凝泵滤网放水门处于开启状态, 手动将其关闭。10. 20:27 启 A 凝泵,电流、压力恢复正常。停 B 凝泵运行,除氧器水位上涨,启 A 给水泵给锅炉上水。11. 20:49 #4 汽轮机转速 181r/min,挂闸冲转。12. 21:01 #4 汽轮机定速 3000r/min。21:11 #4 机组并网。机组恢复正常。二、事故原因1. A 凝泵检修结束试转,运行人员恢复安措时漏项:没有

4、关闭 A 凝泵滤网放水门,就开启 A 凝泵进水电动门,致使空气漏入凝泵进水母管,导致 B凝泵出力压力降低,是引发此次跳机事故的主要原因。2. 发生异常后当值相关人员处理能力不足:未能及时发现异常原因,及时采取正确措施进行处理, 导致事故扩大是这次#4 机组被迫停机的直接原因。3. “两票三制”执行不力是本次事故发生的一个重要诱因。综合以上原因,本次事故纯属人员误操作导致的一次事故。三、暴露问题1. 在工作过程中没有按照“两票三制”制度进行操作,导致在恢复系统过程中产生操作漏项。2. 运行人员对设备、系统不熟悉,对自己的工作不能做到心中有数。3. 运行人员对设备、系统发生异常的分析、判断、处理能力不足。4. 运行管理不到位,设备检修后应按照工作票逐条恢复按错,保证系统正常。重要系统恢复应实行操作监护制。本次事故中的人员明显没有做到。四、防范措施1. 运行部督促运行人员严格执行“两票三制”制度,规范运行人员操作行为,养成良好的工作习惯。2. 对运行人员进行现场培训,必须让运行人员熟悉设备、系统;掌握基本的操作要领和异常处理能力。

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