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某厂回油温度高跳机.docx

1、某厂回油温度高跳机【简述】2015 年 11 月 30 日 15 时, 1 号机运行正常,负荷 289MW,2 号机组总启动调试阶段。1A 循环水泵(高速)运行,真空-96.2kpa,1、2 号机循环水联络门开启,循环水出口母管压力 0.22Mpa,1 号机主机 A 冷油器运行,B冷油器备用,润滑油温 45。【事故经过】2015 年 11 月 30 日 15 时 11 分,2 号炉准备点火,提前联系 1 号机,缓慢投入 2 号机凝汽器循环水侧,监视 1 号机真空由-96.2kpa 降至-95.7kpa,循环水出口母管压力由 0.22Mpa 降至 0.20Mpa。15 时 37 分,1 号汽轮机

2、突然跳闸, ETS 首出为“轴承金属温度高”。检查 1号机大机冷油器出口油温 68.87,大机冷油器冷却水回水调节门开度100%,检查瓦温最高为#1 瓦金属温度 93.9,回油温度最高为#4 瓦回油温度75。 立即启动1B循环水泵, 降低1号机大机冷油器出口油温至43,#1 瓦金属温度降至 48.5,#4 瓦金属温度降至 45.6。16 时 13 分,1 号炉重新点火恢复。18 时 22 分,1 号机组重新并网。【事故原因】1检查 DCS 逻辑,首出描述“金属温度高”,此信号为“轴瓦温度高”与“润滑油回油温度高”“或逻辑”进行跳机,实际跳机为“4 瓦回油温度高”保护动作。22 号机投运循环水,

3、使循环水压力略降,开式水压力降低,1 号机大机冷油器冷却水量减少,导致 1 号机大机润滑油温上涨,4 瓦回油温度升高,达到机组跳闸值,是机组跳闸的直接原因。3运行人员监盘不到位,未能及时发现大机润滑油温上涨,未及时进行调整,是本次跳机的主要原因。4大机润滑油温高,轴瓦回油温度高未设定报警值,整个过程中,DCS未发出有效的报警信号来提醒运行人员注意参数的变化,是本次跳机的次要原因。【防范措施】1加强运行人员专业技术培训工作,提高运行人员专业素养,增强运行人员分析和处理问题的能力,提高监盘质量和工作责任心。2投用公用系统必须充分考虑对相关系统的影响,加强跟踪监视,做好三讲一落实工作。3确定润滑油温高报警定值、轴瓦回油温度高报警定值,并加入声光报警。4待系统具备条件时,在开式水系统加入压力、温度测点,对于重要系统冷却器冷却水加入压力、温度测点。

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