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两炉先后爆管全厂停电抢修.docx

1、两炉先后爆管,全厂停电抢修【简述】2003 年 12 月 04 日,某电厂 2 号机组因水冷壁爆管停机后,1 号机组又因末级过热器爆管停机,造成单机运行时发生全厂对外停电。【事故经过】 2003 年 12 月 04 日早班, 1 号、 2 机组运行, 负荷均为 300MW。04 时 00 分,锅炉运行人员发现 2 号炉炉膛右侧 32 米层处声音异常,经确认为水冷壁爆管。05 时 59 分,2 号机组解列。进行水冷壁爆管处理,经抢修更换 3 根短管。12 月 06 日 19 时 18 分,2 号机组并网运行。12 月 04 日 04 时 05 分, 锅炉运行人员检查发现 1 号炉膛左侧 60 米

2、层人孔门处声音异常,经初步确认为过热器爆管。04 日 19 时 32 分,1 号机组解列。经检查为末级过热器第 5 排第 4、5 根管和第 6 排第 4、5 根管受损泄漏,立即进行抢修。12 月 07 日 23 时 32 分,1 号机组并网运行。【事故原因】1. 1 号炉高温过热器爆管抢修时,对更换下来的管子进行检查,发现管子存在纵向裂纹(裂穿)长达 40mm。结合锅炉自投产以来由于高温过热器后级钢 102 材质缺陷及异种钢焊口(TP347H +钢 102)缺陷多次发生爆漏,经金相检查分析本次末级过热器爆管系钢 102 材质缺陷引起的管子纵向裂穿,是造成此次事故的直接原因。2. 2 号炉水冷壁

3、爆管。对爆管换下来的水冷壁管子进行金相检查和化学检测,向火面垢量为 219 克/米*米(标准为 300 克/米*米) ,背火面为 177 克/米*米,均未超标。检查周围管子无大面积裂纹、胀粗超标等缺陷,推断管材本身存在缺陷,如砂眼等,是造成此次事故的直接原因(但是也不排除因膨胀问题引起的机械拉裂) 。【防范措施】1. 对处于热负荷区的水冷壁管进行割管取样检查并进行化学分析。2. 利用停炉机会对“四管”进行全面的测厚和宏观检查,并根据检查情况进行部分管子的更换工作。3. 利用停炉机会对低温再热器的防磨瓦进行检查、恢复和完善。4. 加强运行调整,防止超温,防止火焰偏斜,严格对运行参数进行统计和考核。

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