1、两炉先后爆管全厂停电抢修讲解了2003年12月4日某电厂发生的严重事故。该事件中,先是2号机组因水冷壁爆管停机,随后1号机组又因末级过热器爆管停机,最终导致单机运行时全厂对外停电。在早班期间,锅炉运行人员发现2号炉炉膛右侧声音异常,确认为水冷壁爆管后,于05时59分将2号机组解列,并进行了抢修更换3根短管。2号机组在12月6日19时18分恢复并网运行。同时,1号炉膛左侧人孔门处也出现异常声音,检查发现为末级过热器爆管,1号机组于当日19时32分解列,并对受损泄漏的过热器进行抢修,最终于12月7日23时32分并网运行。事故原因分析显示,1号炉高温过热器爆管是由于钢102材质缺陷引起的管子纵向裂穿
2、,而2号炉水冷壁爆管则可能是由于管材本身存在砂眼等缺陷或膨胀问题引起的机械拉裂。针对这些问题,电厂采取了多项防范措施,包括对热负荷区的水冷壁管进行割管取样检查、利用停炉机会进行全面测厚和宏观检查、完善低温再热器的防磨瓦以及加强运行调整以防止超温和火焰偏斜。两炉先后爆管全厂停电抢修适用于火力发电厂,特别是那些使用类似设备和技术的电厂。本文内容不仅对电厂运行和维护人员具有重要参考价值,也为相关管理人员提供了宝贵的经验教训。通过详细描述事故经过、原因分析及防范措施,帮助相关人员了解如何预防类似事故的发生,提高电厂运行的安全性和可靠性。此外,该文档还适用于电力行业的安全监管部门,为制定更严格的行业标准和规范提供依据。同时,对于从事电力设备制造和维护的企业来说,本文提供的信息有助于改进产品设计和生产工艺,确保设备的质量和安全性。