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电厂#8汽机连续三次惰走振动异常事件分析报告.docx

1、电厂8 汽机连续三次惰走振动异常事件分析报告1、事件经过(1)10 日 28 日,运行值班员发现8 汽机晚上停机惰走时,出现振动异常。随后,29 日和 30 日两天晚上停机惰走过程中,出现同样的振动异常。主要现象是1 瓦振动在 1800rpm 附近出现一个高值。该机汽机转子的一阶临界转速在 1807rpm,但以前在该转速下的临界转速特征不明显,1瓦振动值大约在 40m 左右;近三次停机过程1 瓦振在 1800rpm 附近均达 60m 以上, 过 1500rpm 轴系临界时, 1 瓦振动值也较以前高, 达 6770m,往常一般在 50m 左右。这几次停机的运行操作方式跟以前比没有变化,均在 25

2、00rpm 时破坏真空;在运行中和停机过程中,瓦温稳定无异常。 30 日晚停机时瓦温为 51/51/42/45, 瓦振分别为 8.0/25.5/12.9/8.6m。报检修部检查。(2)检修部人员为了检查振动升高原因,于 10 月 30 日晚停机后进入凝汽器内部检查末级叶片,叶片完好,最末端阻汽片完好无损。但在凝汽器里面发现以下物件:a、阻汽片 3510mm 一根;b、阻汽片 2290mm 一根;c、阻汽片 1230mm 一根;d、压条 2520mm 一根;e、压条 990mm 一根;f、压条 1220mm 一根。(3)检修人员查阅图纸,末级叶片阻汽片半周长约 3510mm,所以可以判断这些物件

3、为脱落的末级隔板高压侧阻汽片及其镶装压条。其中 a 为完整的半周,b 和 c 为断开的半周;d 和 e 为断开的半周压条,f 为断开的压条。f 的其余部分,总长约 1.3m,未找到,属于安全隐患。但由于压条在阻汽片的外侧,所以对应的半周压条必定已经掉出。因为掉出的两个半周阻汽片分布于末级隔板的高压侧,所以现场看到的最外侧的阻汽片完好。全面检查凝汽器内可视范围,未见其他杂物。(4) 检修将上述情况汇报厂部领导, 经领导同意后于 11 月 9 日进行揭缸,17:00 时左右汽缸吊出。发现以下问题:1)第 12 级隔板上半的叶顶汽封基本已经磨平,未脱落;下半剩下最后一列,但由于水蚀的原因已经变薄。所

4、有镶装槽均由于水冲刷和锈蚀变浅变宽;12 级动叶中部呈现多处打击痕迹。末级动叶进气边、叶片顶部型线与叶片围带转接处出现沿叶高 10mm 左右,深度普遍在 37mm 的缺口。2)第 11 级隔板上半四列叶顶汽封片全部脱落,隔板下半最后一列叶顶汽封脱落;其中一些残余的部分在转子的作用下在右侧中分面卷成一小团,悬挂在中分面。脱落的汽封镶装槽变浅变宽;11 级动叶片中部也有十分轻微的打击痕迹。3)第 10 级隔板上下半的最后两列叶顶汽封均已经脱落。其他级完好。4)前轴封前 5 圈变形,汽封弧度变得较小,需更换。隔板汽封和后轴封基本完好,未见严重的磨损及卷边现象。但部分存在卡涩现象,应该是安装槽锈死或弹

5、簧片弹力失效的原因。(5)后经保险公司同意后,将转子抽出,并拆除前轴封、后轴封及各级隔板汽封、清理并复装,检查汽封是否损坏及卡涩,损坏的购买备件更换。对于弹簧失效的汽封,更换弹簧片。现正在进一步检修中。2、原因分析(1)上述阻汽片脱落的原因:为长期的汽水冲刷,导致镶装槽腐蚀,或者镶装不良所致。(2)物件在脱落过程中通过末级动叶时,会导致机组振动瞬间升高,应该是这几次停机过程的振动异常的主要原因。3、防范措施(1)运行人员加强对机组在运设备的监控工作,尤其是对机组过临界转速振动存在的异常问题加强跟踪,并及时通报检修人员。(2)检修人员同时也需要加强对设备关键数据的跟踪和及时的检查,对于出现的异常,在现有的手段下,做最大能力的检查,确保设备安全运行。

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