1、垮大焦使造成锅炉灭火事故案例分析【事故前运行方式】负荷 295MW,锅炉 A、B 引、送、一次风机运行,A 密封风机,A、C、D 磨机运行,B 磨检修,A、B 汽泵运行,电泵备用。锅炉水位、主汽温自动,燃烧手动,主汽压力 15.0MPa,再热蒸汽压力:3.57MPa,主蒸汽温度:537。再热气温:537,二次风总量 2100Km3/h。氧量 4.7,一次风压 9.5MPa。汽机 A 循泵,A 凝泵,A 密封油泵,A 真空泵,B 定子冷却水泵运行,DEH 功率回路投入,高低加疏水,除氧器水位自动投入,高低压旁路自动未投。电气 5011、5012、6101、6103 关运行;6102、6104 开
2、关备用;380V 各 PC 段按正常方式运行。【事故经过】2003 年 10 月 29 日 22:27,炉膛负压变正压至 17Pa,看火焰工业电视探头,四个探头依次退出,煤火检突然消失只剩下两支。炉膛压力开始变负,最高至-750Pa,锅炉 MFT 动作灭火,事故音响发出,给水流量降低,氧量升高,主蒸汽压力及汽温下降很慢,汽包水位下降,A、B 一次风机,A、C、D 磨,A 密封风机跳闸,燃油快关阀关闭,减温水电动门及调节门关闭。汽机跳闸,主机交流油泵联动成功,负荷到零,主机转速开始下降,汽机高中压主汽门、调门关闭,高排逆止门、各段抽汽逆止门、各段疏水联动正常,电气 500KV 5011、5012
3、 开关跳闸,厂用电 6KV1A,6KV1B 段切换正常, 锅炉 MFT 首出为“全炉膛灭火”, 汽机 ETS 首出为“锅炉 MFT 动作”,电气保护室#1 发变组保护柜“热工保护”、“程跳逆功率”掉牌。锅炉立即手动 MFT 一次,启动电泵向汽包进水,查看所有联动设备联动正常,立即启动炉膛吹扫,调整炉膛负压,调整二次总风量至 650Km3/h,调节汽包水位在零水位左右,同时派人到零米检查各跳闸辅机,发现炉膛垮大焦。汽机立即联系将辅汽倒为#2 机再热冷段供给,调节除氧器、凝结器水位正常,轴封汽压力正常,因主汽压力、温度较高,令人到就地手动开启低旁喷水调节阀,开高低旁降压。电气检查厂用电 6KV1A
4、,6KV1B 段切换正常,立即通知机、炉厂用电正常,将跳闸开关 5011、5012、6101、6103,合闸开关 6102、6104 复位,派人对 500KV5011、5012 开关,网络继电器室进行检查均正常。 投入#1 机“启停机保护”, 退出“逆功率保护”、 “失步 t2”、“失磁 t2、t3”、“失磁减出力 t4”、“失磁切换厂用电 t4”保护压板,合上#1 机同期电源空开,作好并网前的准备。锅炉炉膛吹扫完毕,燃油检漏走旁路,开启燃油入口快关阀,调节回油调节燃油压力正常至 2.8MPa,投入 A3 油枪,油枪投入后,工业电视看到火焰,但火检未出现,油枪自动退出,致使 MFT 再次动作,
5、此时主机转速降至 1205r/min,启动顶轴油泵正常并投入连锁,锅炉立即又重新启动吹扫,完成后油检漏旁路,开启燃油快关阀,调节油压正常,重新点火,投入 D3 油枪,点燃后,接着投入 3 支油枪,汽机挂闸冲转,冲转过程中联系热工解除高加水位保护,随机滑投高低加,至全速 3000r/min 后,停运顶轴油泵、主机交流油泵,查看油压正常,22:59 并网成功,投入“失步t2”、“失磁 t2、t3”、“失磁减出力 t4”,退出“启停机”保护压板,负荷 20MW后投入“逆功率”保护压板,负荷至 30MW,又投入 7 支油枪,同时收关高低旁直至关完。23:04,启动 A、B 一次风机,调节风压至 9.1
6、KPa,随后启动 A 密封风机,调节出口母管风压至 12Kpa。23:07,采用检同期方式合上 5012 开关。23:14,启动 D 磨运行,并逐步开启容量风投粉,汽机加负荷,调节 D 磨逐渐正常后,汽机加负荷至 80MW,23:32,启动 C 磨运行,并增加磨机出力,汽机加负荷至 100MW,主汽压力 13.2MPa,主汽温 490,将大旁路切为主给水,汽机冲转 A 小机至 3200r/min 交锅炉,随后冲转 B 小机交锅炉,检查各段疏水联动正常,倒高低加疏水为正常,因#1 机#1 高加正常疏水调节阀无法开启,高加疏水自动未投,后联系热工处理好,投入高低加水位自动并倒除氧汽源。负荷至 130MW,并入 A汽泵运行,将 6KV1A、1B 段由备用切至工作正常,投入“失磁切换厂用电”保护压板。负荷 140MW,启动 A 磨运行,逐渐增加 A 磨出力,00:00,并 B 汽泵成功,负荷 180MW,逐渐撤除油枪,00:30,负荷 230MW,主汽压力 13.8MPa,主再热气温 500,退完全部油枪。
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