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局部爆燃使二次风箱垮塌事故案例分析.docx

1、局部爆燃使二次风箱垮塌事故案例分析【事故经过】事故前,2005 年 5 月 23 日纳雍发电总厂二厂#1 机炉带 300MW 满负荷运行,22 时 52 分 36 秒,吹灰维护人员启动本体吹灰程序对#1 炉进行吹灰,投入 AB1、AA4 油燃烧器稳燃,23 时 03 分 06 秒、07 秒手动启动空预器 IKAH1、IKAH2 吹灰器,本体吹灰程序执行到 24 日 0 时 18 分锅炉 MFT动作。5 月 24 日 0 时 17 分 27 秒,炉膛压力由-118Pa 上升到 132.4Pa0 时 17 分 30 秒到 37 秒,炉膛压力由 132.4Pa 下降到-1318.9Pa17 分 36

2、 秒,AB1 油燃烧器火焰丧失,油枪退出;17 分 48 秒,C3 煤燃烧器火焰丧失;在此期间,运行人员接调试单位试验研究院试运指挥令,分别在 17 分 32秒、35 秒操作 AB2、AC3 油燃烧器稳燃,其中 AC3 油燃烧器一直未燃;17 分 50 秒,重新操作 AB1 油燃烧器点火,未点燃;17 分 56 秒,发生局部爆燃,炉膛压力上升到 1957Pa,“炉膛压力高三值”发出,17 分 58 秒 MFT 保护动作。在此期间,现场有很大的异响声,检查发现#1 炉两侧二次风箱垮塌,炉底捞渣机焦渣已满出,冷灰斗内密封冷却水及焦渣溅出。事故后检查出现: #1 炉乙侧二次风箱 7 套刚性支吊架折断

3、, 二次风道坍塌,共 70 跟支架损坏、变形;热二次风道矩形膨胀节损坏 16 件,圆形膨胀节损坏 4 件;环形热二次风道向炉前、炉后移动了 50mm;尾部垂直烟道向炉后移动了 35mm;A、B 空预器、二次风出口膨胀节变形。炉膛及烟道没有因此爆燃造成损伤。【事故原因分析】从 DCS 提供的数据和曲线来分析,锅炉在 0 时 17 分 28 秒发生了垮焦,引起燃烧不稳,炉膛压力发生急剧变化(此时炉膛压力波动值为-1318Pa 至+466Pa) 。在 0 时 17 分 42 秒至 17 分 50 秒间二次热风道发生了变形、垮塌,此前炉内燃烧已在逐渐恢复,炉膛负压回升,但随着风箱变形和撕裂,使本已逐步

4、恢复的燃烧受到影响, 炉膛压力有所下降。 由于燃烧波动较大,使锅炉内的煤粉燃烬度差,局部区域存在煤粉未燃情况(从数据显示 AC3处油燃烧器一直未燃) 。17 分 52 秒 AB2 油燃烧器点燃后,炉膛压力后升,由于二次热风箱已垮塌,56 秒后发生局部爆燃,炉膛压力上升到 1957Pa后,MFT 动作。根据该查设计院提供的设计分析报告、热二次风道计算书及选型手册发现,4#、5#、6#、7#吊架的管部拉条最大允许荷载低于结构载荷,部分吊架管部拉条最大允许荷载还低于工作荷载,存在严重的选型失误,因而造成支吊架设计强调不够,应力超过其屈服极限,以致在炉膛压力波动尚在允许波动范围内便出现吊架断裂,风箱位移、垮塌。这是造成此此事故的根本原因。

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