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600MW锅炉事故案例.docx

1、600MW 锅炉事故案例#4 锅炉(2008T/H)一次风机跳闸造成灭火事故【简述】2001 年 5 月 14 日 7: 10#4 机组因炉 MFT 动作跳闸, MFT 首出为“黑炉膛”。起因为#3 一次风机因失去两台润滑油泵跳闸。【事故经过】5 月 14 日 7:00 机组负荷 396MW,主汽压力 11.08Mpa,总风量 58%,总煤量 185t/h,机组运行正常。7:10 操作员在 OIS 画面发现#3 一次风机两台润滑油泵运行,派巡检人员就地检查。巡检人员发现该风机润滑油压为0.7Mpa,远大于正常润滑油压,所以就地立即停#2 润滑油泵,而此时#1润滑油泵的反馈不正常,造成#3 一次

2、风机失去两台润滑油泵跳闸。启动辅机故障减负荷逻辑(RB) ,跳 D、E、F 制粉系统,同时又因一次风压低,使 A、B 制粉系统跳闸,此时油层未在服务,因而黑炉膛逻辑动作,导致炉 MFT,机组跳闸。经处理机组于 8:10 与系统并列。【事故原因】1、#3 一次风机原运行#1 润滑油泵反馈不正常,#2 润滑油泵联启。巡检人员就地停止#2 润滑油泵,使两台润滑油泵停止反馈同时出现,导致#3 一次风机跳闸。2、运行操作员下令模糊不清、巡检人员就地盲目操作,各级岗位之间协调沟通不好,缺乏事故预判能力。3、运行管理不到位,相应技术措施、规定不完善。【防范措施】1、加强运行管理,制定相应技术措施。规定机组运

3、行期间凡是能在 OIS画面操作的设备必须在 OIS 画面上启动、停止,禁止在就地操作。2、加强运行人员的技术培训,增强运行人员事故预判能力。做好相应的事故预想。3、进一步提高运行人员责任心,避免麻痹大意、盲目操作,严格执行安规、运规的要求。#3 锅炉(2008T/H)甲侧过热器安全门动作【简述】2004 年 7 月 24 日,由于3 炉6 给煤机跳闸,运行调整操作不及时,造成3 炉甲侧过热器安全门动作。【事故经过】7 月 24 日 8: 40 机组负荷 500MW; #2-#6 制粉系统运行; 总煤量: 233t/h;主汽压:16.67Mpa;调门开度:95.5%;机组控制方式:协调。8:48

4、,#6给煤机跳闸,首出“液压油压低”,就地确认为热工电磁阀与油管路连接处呲开。同时,协调将另外运行 4 台磨加煤至 60t/h 以上,操作员解除机组协调,手动减各磨煤量,准备启动 1 号磨煤机。8:49,值长令减负荷至450MW,煤量减至 207t/h,关调门至 93%。8:52 过热器安全门启座:主汽压: 18.18Mpa; 过热汽压: 18.406Mpa。 操作员开大调门 (负荷最高 580MW) ,减小煤量,调整汽包水位,6 秒钟后安全门回座。就地确认为甲侧过热器安全门动作,检查确认安全门确已关闭,全面检查汽水管道、炉水泵系统、水冷壁下联箱等处无异常。【事故原因】1、#6 给煤机跳闸,#6 磨继续运行,同时协调将其它运行制粉系统煤量加大,导致进入炉膛煤粉突增。2、运行人员解除协调不及时,减煤速度慢,处理不够果断。3、当时调令减负荷,关调门后,没有及时监视主汽压力变化。4、 启动#1 磨, 暖磨风量大, 低温过热器出口温度高, 一级减温水量由 70t/h加大至 171t/h,导致过热汽压剧增。

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