1、二号汽机保护柜因电压监控模块故障,二号汽机跳闸,机组跳闸事件经过:10 月 14 日 14:13, #2 机组负荷在 580MW、 AGC 方式、磨煤机 A、B、E、F 四台磨运行时,因“主机及小机 A/B 润滑油压力低”,造成汽机及小机 2A、2B 跳闸,导致 MFT。根据 SOE 事故记录,第一原因为“主机润滑油压力低”。 经检查#2 汽机保护柜 20CRH02 柜两路电源开关均跳闸 (所有出线分路开关未跳) , 汽机保护柜 20CRH02 柜有两路 24V 直流电源供电,一主一备,同时柜内装有一个电压监控模块 XT377,其功能为监视两路进线电源电压:一旦两路外来 24V 直流电源中任何
2、一路电压大于 30.5VDC,则发信跳闸该路进线开关;如果两路外来电源电压均小于 22VDC,则同时跳闸两路进线开关;这两个电压动作值是由电位器来设定的。因电压监控模块 XT377 的电压限制值电位器发生了定值漂移,使电压监控模块 XT377发信, 使#2 机组汽机保护柜 20CRH02 柜两路电源开关均跳闸、 整个柜子失电;柜子失电后导致主机、小机 A/B 均因为润滑油压力低信号发出,造成#2汽机及小机2A、 2B跳闸, 最终导致MFT。 在更换了#2汽机保护柜20CRH02中的电压监控模块 XT377 后,两路进线开关合闸成功,于 16:07 锅炉点火,17:20 发电机并网,非停 3.1
3、2 小时。暴露问题: :#2 汽机保护柜 20CRH02 中一个电压监控模块 XT377 故障,导致汽机保护柜 20CRH02 柜失电,使主机、小机 A/B 均因为润滑油压力低,造成#2 汽机及小机 2A、2B 跳闸,最终 MFT。防止对策: (1)对换下的 XT377 模块进行测试,确认其定值漂移程度,为同类设备的寿命分析提供依据。 (2)由于目前#1 机组正值检修期间,马上组织人员对#1 机组 8 个 ABB 控制 (保护) 柜中 XT377 模块的定值进行动作值校验,如有漂移现象,立即更换模块。 (3)待下次#2 机组停机检修时,对 8 个 ABB 控制(保护)柜中 XT377 模块的定值进行动作值校验,如有漂移现象,立即更换模块。 (4)将 XT377 模块动作值校验作为常规检修项目,纳入标准检修项目中。并考虑更改方案,以进一步提高可靠性。
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