1、设计制造安装质量不良造成电除尘器坍塌【案例简述】某火电厂装机容量 600MW,2005 年 9 月首台机组投产发电。2006 年3 月 14 日该厂正在运行的#2 炉 A 电除尘器发生坍塌事故。2006 年 3 月 14 日,该厂#1、#2 机组各带负荷 250MW,机组运行稳定,无任何操作。11 时 47 分,该厂2 机组 DCS 系统发“MFT”信号,#2炉熄火跳闸,首出原因为“两台引风机停”。试运行中的#1 机组随即跳闸,首出原因为“全炉膛无火”。经现场检查,2 炉 A 侧电除尘器向锅炉侧倾斜倒塌;#2 炉 A 侧电除尘器旁边的电缆桥架倒塌,造成#1 炉辅机电源失去;2 炉燃油管道、出灰
2、压缩空气管道断裂;#2 炉 B 侧电除尘基本完好,现场无人员失踪和伤亡。【案例评析】1电除尘器钢支架方面:钢支架上部柔性立柱强度计算模型与实际结构不符,在运行状态下,由于电除尘器的热膨胀,柔性立柱上部易产生水平偏移;在钢支架上部柔性立柱强度计算书中,没有考虑杆件计算长度系数对构件承载力的影响。2电除尘器出灰系统方面:电除尘器出灰系统总出力和一、二电场的出力都不能满足富裕 20的要求;出灰系统管线布置不合理,一、二电场同侧的两个输送单元共用一根输灰管道,系统输送能力不足;出灰系统流化风机压头偏低,当仓泵出现故障时,一、二电场灰斗无法正常流化。电除尘器与配套的出灰系统衔接先天不足,导致电除尘器灰量
3、积存严重。3电除尘器安装质量方面:#2 炉 A 电除尘器钢支架纵横梁与立柱连接处焊缝,存在垫板放置在连接处上部,盖住纵横梁上焊接坡口,施工中仅将垫板与梁、立柱进行焊接,而坡口内没有焊接;电除尘器钢支架焊缝存在未焊透、漏焊、表面假焊、塞填钢筋等不符合焊接工艺质量标准的问题,这些有质量问题的焊缝,成为电除尘器钢支架中的薄弱点,削弱了电除尘器钢支架的强度。4运行维护方面:#2 炉出灰系统在机组“168”后期出现输灰不畅的情况后,电厂一方面采取人工放灰的方式缓解情况,另一方面与设备厂家联系解决问题。由于没有及时、有效地解决问题,#2 炉 A 电除尘器一电场左室积灰短路无法投运达 59 天,一、二电场全
4、部未投运达 17 天,一、二、三电场均无法投运达 12 天,全部电场无法投运达 7 天。这些情况表明,威胁#2 炉 A 电除尘器安全的问题已长时期存在, 但该厂对问题的严重性认识不足,虽然也曾申请停炉,但并没有采取积极的应对措施,处置不够果断,致使电除尘器长时期超过正常灰位运行,造成电除尘器钢结构的承载长时期超过设计载荷。【案例警示】1在恢复#2 炉 A 侧电除尘器过程中,要针对电除尘器设计及施工过程中暴露的问题,制定安全技术措施加以控制;加大对焊接质量的监督控制力度,防止出现漏焊、焊缝不符合要求等质量问题。2按设计标准全面校核电除尘器的主要受力构件强度,发现问题及时采取加固补强措施。 检查电
5、除尘是否存在钢支架强度、 焊接质量等问题,组织设备厂家和安装单位对存在问题的焊缝进行处理,对钢支架进行加固。3对除灰系统进行技术改造,解决干除灰系统出力设计裕度不足,系统配置不合理,除灰不畅的问题。4加强电除尘器、除灰系统的运行、维护管理。(1)加大巡回检查力度,发现设备有漏灰、堵灰等异常情况时,应认真查找原因,及时消除。(2)在运行规程中,要明确电除尘器灰量的控制范围和相应采取的措施。(3)保证灰斗灰位监测系统的投入,对存在的问题要认真解决,确保系统的可靠性。(4)要制订紧急排灰措施,严禁电除尘器超设计灰位运行。5加强建设工程的全过程管理。(1)严格设备的招投标管理,按照工程设计要求编写设备
6、的招标文件,保证招标文件的正确性;严格评标工作,确保中标单位满足招标要求。(2)严格设备监造和验收,确保设备的各项技术指标满足设计要求。(3)严格工程质量管理,认真履行项目法人单位的主体责任,充分发挥质检站的作用,全方位、全天候进行质量监督,让每个质检点做到闭环管理;要依据合同,利用经济杠杆手段,加强对监理公司及各施工单位的控制力度,在确保工程安全质量的基础上,合理地缩短建设工期、降低工程造价,尽最大努力消除不利因素,确保工程建设质量。(4)严格生产准备管理。生产准备人员要全过程介入工程建设,努力做好与施工方、设计方、监理方、调试方的沟通和协调,对于在基建期间发现的问题,要坚决在基建期间予以解决,杜绝任何后患,确保机组投产即形成稳定的生产能力。6加强安全生产管理工作。(1)完善各级人员安全生产责任制,重视和加强员工业务培训,提高各级人员安全生产技能。(2)完善各类规章制度,并对规章制度进行宣贯、培训,让每一名员工懂法、守法,增强各类规章制度执行的刚性。(3)认真对待各类异常情况的分析处理,做到“四不放过”,防止类似事件重复发生。(4)加强对外包单位的管理,依法认真签订合同,把外包单位纳