1、盲目操作,汽轮机飞车1991 年 2 月 28 日 13 时 25 分,上海高桥石化公司热电厂发生 4#机组重大设备机械飞车事故。造成 4#汽轮机、发电机严重损坏,部分厂房房顶被掀。直接经济损失 293.15 万元。2 月 25 日,热电厂按计划决定 4#机组滑参数停机。在滑过程中发现调整系统故障,经检修部门到现场处理,无法消除。当时煤粉仓粉料已处于低位,操作工打掉危急保安器停机。由于汽源倒流,汽轮机超速,发生飞车。事故原因这次 4#机损坏原因是超速飞车。 超速原因主要是在打掉危急保安器后,自动主汽门自动关闭,其副触点接通,联锁发电机主油开关跳闸,使发动机解列后,热网蒸汽从抽气口倒回作功,加速
2、汽轮机转速,直至飞车。(1)操作原因。这次停机是在中压油动机关闭后开不开,停机减负荷时卡在 7000KW 以及高压油动门晃动和调速汽门故障等多种不利情况下,未能进行仪表分析,就盲目操作,操作人员把正常停机操作改为故障操作,立即打掉危急保安器。操作非常混乱,未按岗位责任制、监护制度和复诵制度执行,正、副班长代替司机操作,在未确定机 4/汽 51 关闭及负荷到零时情况下即打掉危急保安器,导致飞车。(2)设备原因。中压油动机调门关到零后开不出来,使机 4/汽 51 阀门不能及时关闭。按常规应先开足中压油动机调门,再关机 4/汽 51 阀门了;抽汽阀从结构上看是一个逆止阀,这次事故中未能及时关闭,致使蒸汽倒流造成飞车;机组在运行中经常存在调速系统晃动;机组没有规定逆止的全关时间,制造厂也没有试验报告,因此保护不可靠,关闭机 4/汽 51 阀门的电动接触器自保接触点失灵。教训:(1)电厂对抽气阀联锁保护防止飞车措施认识不足,该保护未能投用。(2)操作规程不够科学,有些规定较模糊、不明确;本不应该采取紧急停机操作。(3)制度执行不严,各自操作,没有统一指挥。(4)设备管理存在问题,大修后中压油动机旋转隔板没有整定;蒸汽流量表卡死;机 4/汽 51 阀门红色指示灯已坏,没能及时修复。