1、华能辛店电厂#4 机汽封进水事故通报序5 月 14 日,辛店电厂#4 炉掉焦造成 MFT 动作跳机,因运行监视调整不及时、运行方式不合理,在停机过程中高、中压缸经汽封进水。幸未扩大成为重大设备损坏事故。 本次事故造成机组停用 47 小时。 【事故经过】5 月 14 日 19:34#4 炉炉膛掉焦, 就地一声沉闷响声, 火焰监视器变暗后亮,“炉膛压力高”信号报警,炉 MFT 动作,首出原因“炉膛压力高值”(先负后正,1919pa、3177 pa) ,联跳甲制粉系统,乙火检风机跳闸、甲火检风机联启, #4 炉灭火。机、电跳闸,#4 机组负荷由 167MW 下降到 0。交流润滑油泵联动,主汽门关闭。
2、6KV 段工作电源跳闸,备用电源自投成功。查保护,炉首出原因“炉膛压力高值”。 19:34 确认#4 机交流润滑油泵联动启动成功, 关闭#4 机主蒸汽电动隔离门, 全开凝汽器真空破坏门,开#4 机主蒸汽及本体相关疏水阀门。关闭#4 机二抽至炉侧抽汽母管阀门,开#4 炉自用蒸汽至炉侧抽汽母管阀门,进行炉膛吹扫。 19:35#4 机轴封汽源由#4 机除氧器倒为抽汽母管供给。 19:36 开启凝结器和除氧器补水门,维持凝结器、除氧器水位。 19:37 联系#1 机增负荷,提高抽汽母管压力,同时调整轴封供汽压力。 19:46 发现高压缸前后、中压缸前汽封冒汽水,开大抽汽母管疏水门。 19:51#4 机
3、转子静止,惰走时间 17 分钟(原 27 分钟) ,投连续盘车,CRT 显示电流在 1118A 之间摆动,就地电流在 1424 A 之间摆动,测大轴挠度#1/2 瓦为 90/120m。 19:57 中压下缸内壁温度急剧下降,由 487降至 70。20:17 最低 68。 20:04#4 机盘车掉闸,手动盘车不动。 20:10 高压内缸上缸内壁温度 460,高压内缸下缸内壁温度 440,中压上缸内壁温度 480,中压下缸内壁温度 70,根据现场状况,采取闷缸处理措施。降凝汽器真空到零,停#4 机轴封供汽,关闭所有与汽缸连接阀门,解列#4 机段抽汽母管(关闭#3、4 机抽汽母管联络门) 。 16
4、日 6:30,高压外缸上下缸温差 20(上 321,下 301) ,中压缸上下缸温差 63 (上 228, 下 165) , 经分析研究决定投盘车。6:59试投盘车一次成功。电流有轻微摆动(范围 9.8-10A,原始电流为 9.5A) ,测大轴挠度:#1 瓦 50m(原始值 35m) ,#2 瓦 150m(原始值 50m) 。连续盘车后,12:40 大轴挠度恢复正常值(#1 瓦 40m,#2 瓦 70m) ,电流稳定,恢复正常。16 日 18:30 报竣工,转入备用。根据电网调度要求,17 日开机迎晚峰。 17 日 10:30 锅炉点火,16:06 高压内缸内壁温度236/234, 中压缸内壁
5、温度 152/144, 16: 05 主蒸汽参数: 压力 2.31MPa、温度 319,达到冲转条件冲转。16:11 转速升至 500r/min,全面检查无异常。 振动情况: #1 瓦瓦振 7m, 轴振 11m; #2 瓦瓦振 15m, 轴振 33/30m;#3 瓦瓦振 9m,轴振 38m。 16:18 升速,16:22 转速升至 1000r/min 中速暖机。振动情况:#1 瓦瓦振 6.7m,轴振 12.7m;#2 瓦瓦振 34.4m,轴振 52/38m;#3 瓦瓦振 7m,轴振 29m。 17:09 在进行全面检查正常后继续升速,机组顺利通过临界转速,17:18 达额定转速。振动情况:#1
6、 瓦瓦振 22.5m,轴振 34m;#2 瓦瓦振 14.9m,轴振 126/78m;#3 瓦瓦振60.5m,轴振 109m。全面检查正常机组准备并列, 。 17:30 发电机并列,带负荷至 30MW 暖机,20:00 开始滑参数带负荷。 18 日 1:26,参数额定,带负荷至 150MW,振动情况:#1 瓦瓦振 12.7m,轴振 14.8m;#2 瓦瓦振 12.2m,轴振 63/38m;#3 瓦瓦振 36m,轴振 81m。机组正常运行。【事故原因】1.入厂煤煤质杂,厂家达 60 多家,由于燃料掺、配煤手段有限,造成入炉煤煤质不稳定,使锅炉燃烧调整不能及时适应。炉内空气动力场虽经 C 级检修进行了调整,但仍未达到理想状态, 现仍存在强风环直径和贴壁风速较大现象,运行中易造成挂焦。各给粉机一次风压不均(C1、C3等一次风管动压变化幅值偏低约 200Pa),必须人为限制部分给粉机出力,造成各喷口风粉浓度不一,使炉膛热负荷分布不均,温度高的部位容易形成结焦。缺乏风粉在线监测装置,运行人员只能依靠经验来调整,造成燃烧调整不佳,使炉内燃烧区域及上部水冷壁产生挂焦现象,焦块逐渐增大直至发生掉焦,引起