1、电厂#4 机汽封进水事故通报【事故经过】5 月 14 日 19:34#4 炉炉膛掉焦, 就地一声沉闷响声, 火焰监视器变暗后亮,“炉膛压力高”信号报警,炉 MFT 动作,首出原因“炉膛压力高值”(先负后正,-1919pa、3177 pa) ,联跳甲制粉系统,乙火检风机跳闸、甲火检风机联启, #4 炉灭火。机、电跳闸,#4 机组负荷由 167MW 下降到 0。交流润滑油泵联动,主汽门关闭。6KV 段工作电源跳闸,备用电源自投成功。查保护,炉首出原因“炉膛压力高值”。19:34 确认#4 机交流润滑油泵联动启动成功, 关闭#4 机主蒸汽电动隔离门,全开凝汽器真空破坏门,开#4 机主蒸汽及本体相关疏
2、水阀门。关闭#4机二抽至炉侧抽汽母管阀门,开#4 炉自用蒸汽至炉侧抽汽母管阀门,进行炉膛吹扫。19:35#4 机轴封汽源由#4 机除氧器倒为抽汽母管供给。19:36 开启凝结器和除氧器补水门,维持凝结器、除氧器水位。19:37 联系#1 机增负荷,提高抽汽母管压力,同时调整轴封供汽压力。19:46 发现高压缸前后、中压缸前汽封冒汽水,开大抽汽母管疏水门。19:51#4 机转子静止, 惰走时间 17 分钟 (原 27 分钟) , 投连续盘车, CRT显示电流在 1118A 之间摆动, 就地电流在 1424 A 之间摆动, 测大轴挠度#1/2 瓦为 90/120m。19:57 中压下缸内壁温度急剧
3、下降, 由 487降至 70。 20:17 最低 68。20:04#4 机盘车掉闸,手动盘车不动。20:10 高压内缸上缸内壁温度 460,高压内缸下缸内壁温度 440,中压上缸内壁温度 480,中压下缸内壁温度 70,根据现场状况,采取闷缸处理措施。降凝汽器真空到零,停#4 机轴封供汽,关闭所有与汽缸连接阀门,解列#4 机段抽汽母管(关闭#3、4 机抽汽母管联络门) 。16 日 6:30,高压外缸上下缸温差 20(上 321,下 301) ,中压缸上下缸温差 63(上 228,下 165) ,经分析研究决定投盘车。6:59 试投盘车一次成功。电流有轻微摆动(范围 9.8-10A,原始电流为9
4、.5A) ,测大轴挠度:#1 瓦 50m(原始值 35m) ,#2 瓦 150m(原始值50m) 。 连续盘车后, 12:40 大轴挠度恢复正常值 (#1 瓦 40m, #2 瓦 70m) ,电流稳定,恢复正常。16 日 18:30 报竣工,转入备用。根据电网调度要求,17 日开机迎晚峰。17 日 10:30 锅炉点火, 16:06 高压内缸内壁温度 236/234, 中压缸内壁温度 152/144,16:05 主蒸汽参数:压力 2.31MPa、温度 319,达到冲转条件冲转。16:11 转速升至 500r/min,全面检查无异常。振动情况:#1 瓦瓦振 7m,轴振 11m;#2 瓦瓦振 15
5、m,轴振 33/30m;#3 瓦瓦振9m,轴振 38m。16:18 升速,16:22 转速升至 1000r/min 中速暖机。振动情况:#1 瓦瓦振6.7m,轴振 12.7m;#2 瓦瓦振 34.4m,轴振 52/38m;#3 瓦瓦振 7m,轴振 29m。17:09 在进行全面检查正常后继续升速,机组顺利通过临界转速,17:18达额定转速。 振动情况: #1 瓦瓦振 22.5m, 轴振 34m; #2 瓦瓦振 14.9m,轴振 126/78m;#3 瓦瓦振 60.5m,轴振 109m。全面检查正常机组准备并列, 。17:30 发电机并列,带负荷至 30MW 暖机,20:00 开始滑参数带负荷。
6、18 日 1:26, 参数额定, 带负荷至 150MW, 振动情况: #1 瓦瓦振 12.7m,轴振 14.8m;#2 瓦瓦振 12.2m,轴振 63/38m;#3 瓦瓦振 36m,轴振81m。机组正常运行。【事故原因】1.入厂煤煤质杂,厂家达 60 多家,由于燃料掺、配煤手段有限,造成入炉煤煤质不稳定,使锅炉燃烧调整不能及时适应。炉内空气动力场虽经 C 级检修进行了调整,但仍未达到理想状态, 现仍存在强风环直径和贴壁风速较大现象,运行中易造成挂焦。各给粉机一次风压不均(C1、C3 等一次风管动压变化幅值偏低约 200Pa),必须人为限制部分给粉机出力,造成各喷口风粉浓度不一,使炉膛热负荷分布不均,温度高的部位容易形成结焦。缺乏风粉在线监测装置, 运行人员只能依靠经验来调整, 造成燃烧调整不佳,使炉内燃烧区域及上部水冷壁产生挂焦现象,焦块逐渐增大直至发生掉焦,引起炉膛负压大幅波动,使炉内燃烧状况恶化,局部爆燃,加上大块焦渣掉入渣斗产生大量水蒸气,使炉膛压力迅速增大至锅炉保护动作值,引发MFT。2.在汽轮机跳闸后,轴封供汽由除氧器汽平衡切至抽汽母管汽源时,运行人员监视调整不当,冷汽水通过