1、某化工厂动火措施不完善 气柜方箱着火事故1事故经过厂 3#气柜于 1985 午 8 月建成,1987 年 2 月投用,1992 年 5 月 8 门停用大修。 在施工作业前已对气柜内可燃介质作了氮气置换十天(兼换水槽水二次), 8 月 6 日, 拆开 Dg500 进口阀, 从该处给蒸汽吹扫(并用水垫油流出),三天后停蒸汽,交检修进行防腐和其他项目施工作业。8 月 25 同上午又拆开 Dg600 阀门,并清扫干净积存物,16:30 时用蒸汽从 Dg500 法兰处再吹扫,同时用水垫油流出。8 月 26 日上午 8:30 时,会同检修公司、油厂安全处、车间有关人员到现场研究进出口方箱打开清扫动火措施,
2、根据现场情况研究决定:垫出来的少量油及聚丙烯粉末要清扫干净;动火时继续用水冲洗,并加蒸汽掩护。措施落实后,l4:30 时施工人员边入现场,15:30 时正式动火,先存方箱南边用火焊割开一个200 的孔,没有发现任何异常情况。15:38 时,当用火焊在方箱北边开孔时,箱内着火,看火人和存现场的车间安全员用蒸汽及灭火器灭火, 未能扑灭, 即通知消防队,消防人员于 16:20 时将火扑灭。火灾烧坏导气管、方箱防腐层及气柜壁、气柜顶部分防腐层。2事故原因(1)事故直接原因:方箱内仍有凝缩油:在没有确认方箱内是否存在可燃物的情况下未做气体分析)违章动火。(2)事故间接原因:方箱设计、制造不合理,没有任何开口可以清箱内积存物;对气柜防腐层、方箱内积存物分析不够;在上特殊容器特殊条件下动火,采取的措施不够完善。3防范措施(1)气柜、方箱要置换合格,沉积物要清扫干净,动火前必须采样气体分析合格。(2)导气管口要用石棉布盖住,减少导气管抽力。(3)动火前先往方箱内灌一层泡沫或通入蒸汽掩护。(4)动火时,气杠内和气柜顶不能站人。(5)要有专人监控看火。(6)在特殊容器特殊条件下动火,要申请消防中心派消防车监护。