1、#6 机大机润滑油泄漏事故一、事件经过2004 年 6 月 24 日,汽机二班接到运行缺陷“#6 机大机 A 冷油器底部放油门关不严有滴油”,安排谏壁电厂工作人员进行处理。10:00 经检查发现 A 冷油器底部放油门格兰处渗漏。在未办理工作票和通知运行人员的情况下,检修人员便用手将格兰拧了两三圈,随即用扳手复紧格兰,复紧过程中 A 冷油器底部放油门从根部断裂,大量压力油从断口喷出。检修人员立即跑到集控室告知运行人员。运行人员立即将A 冷油器切换到 B 冷油器运行。检修人员用塞子对断口进行封堵,因压力大、油温高,多次封堵至 10:40 分封堵成功。此次泄漏主油箱油位由 1560mm 降到 136
2、0mm。约 10:50 分汽机二班迅速组织人员对#6 机主油箱补油和现场漏油的清理工作,约 12:00 时#6 机主油箱油位补至正常油位,共补油18 桶。约 12:30 分现场清理完毕。漏油大部分用滤油机打入污油箱再生使用,浪费了大约 2-3 桶油。21:00 时汽机二班对 A 冷油器底部放油门堵头用夹具进行加固,A 冷油器经充油排空气后恢复备用。二、事件原因检修人员及接到班长的消缺安排之后,安全意识薄弱,安全思想不到位,在未办理工作票的前提下,擅自动运行设备,没有采取任何安全措施,用扳手紧放油门格兰时阀门从根部断裂脱落,造成#6 机跑油约 14 桶(共补油 18桶)。三、采取的措施及吸取的教
3、训1、汽机分部应对#1-6 机主油箱的事故放油门悬挂禁止操作的红色标志牌、加装防护罩,以防误动。并对#1-6 机组所有的油箱底部放水门加装二次门,以防泄漏。2、检修部的员工要充分认识到这次事件错误的根源及危害性,认真总结、深刻反思、接受教训,加强员工“两票三制”和反习惯性违章教育,杜绝此类事件的再次发生;3、该阀门的材质不符合原能源部 DL5011-92 中 4.6.19(5)条的设计规范要求,压力油系统管道都应使用钢质阀门。汽机分部应对#5、#6 机油系统使用的不符合规范的铸铁、生铁、铸铜阀门进行一次全面的清理摸底,并利用设备停运机会进行更换,以减少事故隐患;4、#1-#6 机净油箱中应保持一定的存油量,在主油箱油位下降时能够迅速补油。5、运行人员发现油位下降或系统泄漏,要迅速进行补油,适当的降低机组负荷(在满负荷情况下),如果油位已降至规程规定值 1.25 米仍然不能迅速补油时,应严格按照规程要求打闸停机。6、对处理过程的总结:事故出现时,应立即设法堵住或隔离漏点,联系检修迅速补油;降负荷;切换备用冷油器;严密监视就地、盘上油位,通知热工解除油位低低闭锁交/直流油泵启动;油位降到 1.25m 仍不能迅速补油时,应立即请示值长启动交流油泵打闸停机破坏真空。另外注意密封油系统可能受到影响,必要时降低氢压或紧急排氢。