1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故调查案例 24 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故调查案例 1 篇(一)事故概况2004 年 5 月 12 日 12 时 31 分,甘肃省西和县民福锌业有限责任公司发生一起浸出槽(压力容器)爆炸重大事故,造成 1 人死亡,1 人受伤,直接经济损失 455.5 万元,间接经济损失 1800.8 万元。事故设备为锌精矿复合催化氧化直接浸出工艺的关键设备浸出槽,设计压力 0.25MPa,设计温度 125;设计介质为无毒性、非易燃、强酸性的硫酸锌,硫酸 9%、硝酸1%;工作压力 0.2MPa,工作温度 90120;筒体360012,封头 DN360
2、012,容器高 5390mm,筒体与封头材质 Q235B,容积 47m?,壳体自重 1.08t。容器内壁衬里为聚四氟乙烯,外壁保温层为岩棉/50;容器内设有换热面积为 11.6m?的蒸汽加热(或自来水冷却)换热盘管,设有 YCK 三叶斜浆式、可拆涡轮式搅拌器;容器筒体腰部采用法兰(称为设备法兰,16Mn 锻钢)连接,上下法兰连接螺栓设计为 M30380-T 双头螺栓,共 72 个,材质为 35 钢。2004 年 4 月 30 日曾进行过试验,但未成功。2004 年5 月 12 日,进行第二次试验。12 时 30 分时,液相温度为 77,压力为 0.04MPa,开始通入氧气。氧气流量为 50m?
3、/h,后调至 170m?/h,又调至 150130m?/h。12 时 31 分,1 号浸出槽发生爆炸事故。欢迎光临安全人之家https:/事故造成 1 号浸出槽设备法兰连接的 72 个双头螺栓全部断裂。浸出槽上半部被抛起,撞毁厂房屋顶横梁、撞透楼顶,撞碎搅拌器电机壳体,容器壳体倾斜落下,电机转子被甩出落在 10 多米远的楼顶上;容器壳体(位于设备下半部设备法兰与耳座之间)裂缝 1 处;壳体上封头凸缘周围因撞击反作用力产生严重内凹变形,设备法兰裂缝 6 道(上法兰 2 道,下法兰 4 道);搅拌器、换热(冷却)盘管、管道、阀门损坏,衬里及保温层局部损坏;容器支座钢筋混凝土墩台顶端 100mm 段
4、开裂;车间一层、二层窗户及其玻璃全被摧毁;车间环形单梁吊车轨道报废。值班人员、车间副主任张某跌入浸出槽内死亡;试车总指挥卢某被气浪冲到,皮肤局部受擦伤。(二)事故原因分析1.直接原因在 1 号浸出槽的试车过程中,精矿粉中的硫化锌、硫化铁在浸出槽内受热的条件下,与稀硫酸起化学反应,有硫化氢气体生成。由于供给氧气的控制与截断装置简陋,使送入浸出槽内的氧气的量达到了发生化学反应的条件。由于容器衬里聚四氟乙烯的静电特性决定了非导体会产生静电,而该容器又没有装置导体防静电和非导体防静电设施,于是静电积聚直至放电产生火花,又具备了化学反应所需的点燃这一条件。化学反应 H2S+3/2O2=SO2+H2O+5
5、19kg/mol 发生后,有二氧化硫气体生成和大量的热量产生。这些化学反应释放的热量只能使二氧化硫气体体积膨胀以释放能量,结果欢迎光临安全人之家https:/使容器内部压力瞬间陡然上升,仅靠一只公称通径为 DN150的安全阀根本来不及泄压,在容器结构的最薄弱部位发生破坏。上一页 1 2 下一页压力容器事故调查案例 2 篇一、事故概况及经过1973 年 10 月 23 日 18 时 13 分,江苏武进县化肥厂造气车间造气工段由于操作工操作失误,造成煤气发生炉夹套内满水、超压破裂,夹套内的水进入煤气发生炉内,造成炉体爆炸,当场炸死 3 人,直接经济损失 30000 余元、间接经济损失 40000
6、余元。二、事故原因分析1违反操作规程,误操作是这次爆炸的主要原因。该煤气发生炉夹套注满水后,操作工将出口阀门关闭后未开启,使夹套内压力上升,加之安全阀、压力表失灵,夹套超压发生破裂,大量水进入高温炉膛并立即汽化,导致整个煤气炉爆炸。2安全阀、压力表未按规定进行定期检验。三、防止同类事故的措施欢迎光临安全人之家https:/1严格执行操作规程,压力容器操作工应持证上岗。2安全阀、压力表应定期校验,保证灵敏、可靠。压力容器事故调查案例 3 篇一、事故概况及经过1973 年 10 月 23 日 18 时 13 分,江苏武进县化肥厂造气车间造气工段由于操作工操作失误,造成煤气发生炉夹套内满水、超压破裂,夹套内的水进入煤气发生炉内,造成炉体爆炸,当场炸死 3 人,直接经济损失 30000 余元、间接经济损失 40000 余元。二、事故原因分析1违反操作规程,误操作是这次爆炸的主要原因。该煤气发生炉夹套注满水后,操作工将出口阀门关闭后未开启,使夹套内压力上升,加之安全阀、压力表失灵,夹套超压发生