1、机低真空保护动作停机(检修真空变送器)一、事故经过时间:8 月 27 日 8 时 10 分至 10 时 30 分 运行状况:负荷 150MW,乙射水泵运行, 真空87KPa,就地真空表显示91KPa。事故发生及处理: 8时 00 分汽机班长通知热工流压班要求及时处理 控制室真空数字表与就地盘上表计指示值误差 4KPa缺陷。接到电话后,热工立即安排两人到现场处理该缺陷,热工人员将真空压力变送器二次门关闭,看到真空表指示无变化,又将其打开,通知并征得汽机运行班长同意后,将该真空压力变送器盖拧动。 8 时 10 分,真空骤降至55KPa,低真空保护动作。主汽门关闭,发电机逆功率保护动作机组解列。 9
2、 时 20 分解低真空保护, 汽轮机冲转。9 时 30 分#2 发电机并网。 10 时 00 分,热工更换完真空变送器,投入低真空保护。 事故造成机组停运 2 小时 20 分, 损失发电量 350MW.H。二、事故原因及暴露问题1、安装单位不按设计施工(原设计是两个测点),误将保护和表计压力变送器的测点经三通联在一起。2、因未关表计压力变送器的二次门,致使在拆卸该变送器盖子时漏气,破坏了保护压力变送器内的真空,造成保护动作,汽机掉闸。3、热工人员在处理缺陷前,未办理工作票,运行班长也未及时制止,负有责任。4、在处理缺陷前,没有仔细检查系统及做好防范措施。三、事故防范和整改措施1、检修人员应彻底复查系统,了解熟悉现场设备的实际情况。2、检修消缺前应做好防范措施。3、热工利用停机机会增加真空测点(已实施)