1、空分分厂“522”2#工作变压器事故一、事故经过:(一)事故前运行方式1.空分 10kV 配电室运行方式空分 10kV A、B 段母线分列运行,母联断路器处于热备用状态,空分#2 工作变压器接于 B 段母线上正常运行。2.空分 380V 配电室运行方式空分 380V PCA 、 PCB 段母线分列运行,母联断路器处于热备用状态。PCA 段母线经进线开关( 011BGA01GS001 ) 接于空分 1# 工作变压器低压侧且在工作位正常运行; PCB 段母线经进线开关(011BGB01GS001)接于空分 2#工作变压器低压侧且在工作位正常运行。(二)事故前保护设备投入情况1.空分 10KV 配电
2、室继电保护设备正确投入。2.空分 380V 配电室继电保护设备正确投入。2013 年 05 月 22 日 05 点 00 分,接到夜间值班人员电话通知,空分 380V 配电室有冒烟现象。电气检修人员到达现场后立刻打开变压器外壳高压侧外门,观察事故现场,发现变压器进线电缆 A 相已击穿,变压器C 相绕组有大面积放电痕迹, 变压器进线电缆 B 相连接处对外壳门有放电痕迹。随后对空分 10KV 配电室、380V 配电室进行检查,发现 10KV 空分#2 工作变压器开关(011BDB02)跳闸,空分 380V 配电室低压 PCB 段进线开关(011BGB01GS001)跳闸,低压 PCB 段母线失电,
3、快切装置为闭锁状态。电气运行人员、电气一次安全第一,预防为主,综合治理人员及电气二次人员对现场相关电气设备进行检查,由电气运行人员对正常设备进行送电及恢复。二、事故原因分析:(一)电气一次检查情况电气一次事故分析情况:2013 年 5 月 22 日 14 点 00 分,检修人员拆开空分 10KV #2 工作变压器外壳及高压、低压侧连接线,对变压器进行试验检查,试验结果如下:1.变压器绝缘测试(2500V 摇表) :高压侧单相对地绝缘:A 相无穷大;B 相无穷大;C 相无穷大,高压侧相间绝缘:A、B 相无穷大;B、C 相无穷大;A、C 相无穷大。2.变压器直流电阻测试(双桥) :高压侧阻值:A
4、相 0.473;B 相 0.467;C 相 0.468;计算不平衡率为 1.28%3.变压器高压电缆直流耐压试验:高压进线电缆规格为 3*120mm2, A 相直流耐压至 32KV 保持一分钟,泄漏电流正常;B 相直流耐压至 32KV 保持一分钟,泄漏电流正常;C 相直流耐压至 32KV 保持一分钟,泄漏电流正常。(二)电气二次检查情况1.2013 年 05 月 22 日 04 点 29 分 34 秒,由于 10KV 空分#2 工作变压器高压侧电缆故障,造成 10KV 空分#2 工作变压器开关(011BDB02)过流段保护动作,动作值:24.25A ;过流段定值:8.03 A ;过流一段动作时
5、间:0 S,同时由于变压器高连低保护动作,空分 380V 配电室低压PCB 段进线开关(011BGB01GS001)跳闸。2.04 时 29 分 35 秒,空分 380V 配电室快切装置检测到低压 PCB 段母线失压,快切装置启动非正常工况切换,切换方式为同时切换,即发出跳 PCB 段进线开关命令,延时后发合母联断路器开关命令。但由于 PCB段进线开关的控制回路电源取自 PCB 段母线上,而此时低压 PCB 段进线开关已跳闸,低压 PCB 段母线电压为 0V,则快切装置所发跳 PCB 段进线开关命令失败,同时母联断路器开关合闸成功,快切装置根据内部逻辑检测到 PCB 段进线开关跳闸命令失败后,
6、启动解耦合程序,跳开母联断路器开关。快切装置显示非正常工况切换失败报警,快切装置闭锁,整个过程中保护装置均属正确动作。(三)短路故障原因分析根据现场勘察和试验以及录波图分析,此次事故的直接原因为变压器电缆安装位置不当,A 相电缆弯曲半径过小,电缆内部绝缘经长时间受力被破坏,绝缘水平降低,再由于电缆头制作过程中,铜屏蔽层处制作工艺不合格,铜屏蔽层过长,超过 10kV 电缆头制作标准规定的 55mm,并且屏蔽层处理不规范,留有毛刺和褶皱,最终导致 A 相电缆击穿并对地(铜屏蔽层)放电造成接地短路并产生弧光(第一个周波) ,弧光使空气电离造成电缆 A 相与变压器接线端子 C 相两相相间短路接地(第一至第三个周波) ,进而发展成三相相间短路(第三至第五个周波) ,随后变压器保护动作,故障切除,录波电压和电流恢复正常。因此,电缆内部绝缘被破坏,10kV 高压电缆头制作不规范,导致 A 相电缆击穿并对屏蔽铜皮放电造成接地短路并产生弧光,进而发展成三相相间短路是此次故障的直接原因。阜新工程公司维护人员没有按照工艺标准制作电缆头,并且在电缆头制作过程中没有严格按照三级验收进行质量把关,从而没能及时发现