1、主变损坏事故【案例简述】2008 年 1 月 6 日,#3 发电有功 274.6MW,无功 28.5Mvar,功率因数0.996, 发电机电流 A 相 6422A、 B 相 6570A、 C 相 6411.7A, 定子电压 23.77kV,负序电流 0.9%,零序电压 0.4V。23 时 27 分,#3 发变组的“主变差动”、“发变组差动”、“主变重瓦斯”、“主变压力释放”保护动作,机组跳闸。【案例评析】1.检查发变组保护动作报告显示:“主变差动”、 “发变组差动”保护均显示为 B、 C 相故障, “主变轻瓦斯”、“发电机定子接地(3)”信号发出。2.检查发变组故障录波数据显示:故障录波启动约
2、 18ms,主变高压侧产生 7178A 的零序电流,同时,主变高压侧三相电流为:A 相 3616A,B 相 3631A,C 相 16420A。发电机出口三相电压瞬时最到 A 相 38.35kV,B 相 36.68kV,C 相 31.3kV。36ms,“主变差动”和“发变组差动”保护动作。53ms,厂用分支 6331 开关和 6341 开关跳闸。55-57ms,发变组出口 3350 开关和 3352 开关相继跳闸。170ms,#3 发电机灭磁开关跳闸。206ms,“主变压器重瓦斯”保护动作。211ms,“主变压器压力释放”保护动作。3.发变组设备故障情况发电机及其附属设备:发电机出口三相 PT
3、柜体严重变形,1PT、2PT 的 A 相小车跌落,其它PT 小车均移位。发电机出口 A、B、C 相避雷器引下铜排及接地铜排均烧断,一侧柜门被热浪推落。其中 A 相避雷器爆炸,B、C 相避雷器氧化锌阀片击穿。发电机中性点消弧线圈柜变形严重,匝间保护专用电缆烧断。主变、高厂变:主变高压侧钟罩接合面上部焊缝处有两处开裂,油泄漏。B、C 相高压套管炸裂,其中 B 相套管炸裂情况较重。外部引线完好。钟罩其他个别部位存在焊缝轻微开裂。故障后随即取主变油样进行了化验,乙炔含量 1898.84ppm,总烃4992.05 ppm。高厂变外观及油色谱分析未见异常。1 月 7 日 19 时,经由主变人孔进入器身进行
4、初步检查:故障点在 C相高压线圈中部(偏向 B 相侧) ,围带已开裂,线圈有短路痕迹,铁芯未见异常。A、B 相线圈未见明显异常。经测试主变线圈绝缘电阻,高压侧对地绝缘为零;低压侧对地绝缘值为 5000 兆欧,吸收现象不明显。测试线圈直流电阻,高压侧互差 1.35%,低压侧互差 38%。初步判定:#3 主变 C 相高压线圈故障损坏。【案例警示】1对本次事故中受到冲击的#3 发电机、励磁系统、以及发电机出口附属设备等进行全面检查、试验、修复,消除隐患。2统筹制定主设备的技术监督、检修维护工作方案和设备治理计划,加强生产管理,突出“预防为主”,落实责任,严格执行。3.对其同类型主变在机组停运时安排检查、试验,取得绕组变形数据等技术资料,与历史数据进行比较,有效指导检修维护和技术监督工作。按照“应修必修、修必修好”的原则,保质保量完成定期检修工作。新投机组必须在投产 1 年左右开展检查性大修,及时消除隐患。4.要严格执行二十五项反措和反事故补充措施,加大重要设备技术监督工作力度,落实管理责任,确保工作质量。