1、拉萨电网全停事故分析2003-09-09T20:43, 拉萨电网羊湖电站至西郊变电站 110 kV 输电线路(简称羊西线)因雷击跳闸,造成拉萨地区大面积停电的重大电网事故。1 事故经过藏中电网接线如图 1。事故发生前,藏中电网(拉萨电网、山南电网、日喀则电网)联网运行,拉萨-墨竹工卡-泽当环网线路投入运行。藏中电网发电总出力 111 MW,全网供电负荷 101 MW。20:43,羊西线双回线由于雷击故障同时跳闸,羊西线输送功率转移至环网线路,引起墨竹工卡电站至拉萨城东变电站线路开关过流保护跳闸,拉萨地区电网与羊湖电站、日喀则电网、山南电网解列,拉萨地区电网失去约53 MW 的外部送入功率。电网
2、安全自动装置动作切除 11 条 10 kV 馈线,低频低压减载装置动作切除 20 条 10 kV 馈线,共切除负荷 39 MW,但全网有 17 条馈线低频低压减载装置达到启动定值但拒动(负荷 13.7 MW)。由于拉萨地区电网仍存在 14 MW 的功率缺额,功率缺额达 36.84%,引起电网频率、电压急剧下降,造成羊八井地热电厂、纳金电厂、平措电厂相继解列,拉萨电网全网停电。事故发生后,调度部门按照事故处理预案进行事故处理和电网恢复。至21:30,电网恢复正常运行方式,拉萨电网所有用户全部恢复供电。2 事故原因分析(1) 羊湖至拉萨 110 kV 双回输电线路遭雷击发生单相接地故障是造成此次事
3、故的直接原因。(2) 拉萨-墨竹工卡-泽当的 110 kV 拉泽环网线路于 2003-08-20 开始试运行,继电保护定值处于调试阶段。区调在 9 月 3 日进行定值检验时发现墨竹工卡变电站墨城线 042 开关过流段保护定值偏小,曾下令施工单位退出该保护并修改定值,但未得到及时执行,致使羊西双回 110 kV 线路雷击跳闸后,传输功率转移至拉泽环网线路时,该保护误动跳闸,造成拉萨电网解列,出现大功率缺额,最终导致电网全停。因此,墨竹工卡变电站墨城线042 开关误动是造成此次事故扩大的主要原因。(3) 电网安全自动装置不完善和低周减载装置在电网事故情况下未能发挥应有作用,电网缺乏快速切除负荷手段
4、,低周减载装置负荷切除量不够,引起电网频率、电压崩溃,是造成此次事故扩大的重要原因。3 事故暴露问题(1) 电网结构薄弱,电源分布不合理。电网的受端网络缺乏有力的电源支持,主要用电负荷必须依*远距离大功率传输。(2) 现场运行值班人员和调试人员执行调度命令不严格,没有认真、全面、准确、及时地执行调度下达的修改继电保护定值的命令。(3) 电网安全稳定运行的第三道防线措施不到位, 在藏中电网环网投运之后,在电网安全稳定控制装置不完善的情况下,没有及时调整低频减载方案,部分低频减载装置在事故中拒动。(4) 羊西回线路羊湖侧高频保护、零序段保护未动作,西郊侧保护装置未能记录和打印保护动作情况,故障录波
5、资料无法提取,暴露在继电保护整定计算、现场调试、装置管理维护等方面存在的问题。(5) 对雷击危害缺乏深入的分析和研究,缺乏有效的防范措施。4 防范措施(1) 加强对雷击危害的观测、分析和研究,从工程设计、施工、运行维护等各方面采取措施,提高电网的抗雷害能力。(2) 加强继电保护管理,对继电保护装置进行全面的检查和校验,对全网的继电保护定值进行全面、认真的复核。(3) 严肃调度纪律,严格执行调度命令,做好电网运行中的六复核工作,确保电网安全稳定。(4) 深入分析电网现有安全稳定控制策略和安全稳定自动装置中存在的问题,完善安全稳定控制方案和措施,尽快落实与环网运行方式相适应的安全稳定控制和低频减载方案,保证第三道防线发挥有效作用。(5) 要吸取事故教训,狠抓设备的预试和消缺,加强事故隐患治理和防范措施落实,组织制定预防大电网事故的处理预案,抓好电网安全稳定运行的工作,对电网安全自动装置、继电保护装置等与电网安全有直接关系的二次系统进行技术校核,保证有关参数满足电网安全稳定要求。