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浙江某电化厂热交换器爆炸事故.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:88649 上传时间:2022-02-04 格式:DOCX 页数:2 大小:12.47KB
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1、浙江某电化厂热交换器爆炸事故一、事故概况及经过1966 年 8 月 8 日零时 48 分,浙江省某化学工业公司电化厂氯化车间发生三氯化氮积累,导致液氯热交换器爆炸事故,死亡8 人、中毒 100 余人、经济损失 140 万元。是日零时 48 分,该厂氯化车间液氮工段液化岗位 1 号热交换器突然发生猛烈爆炸,爆炸时先见弧光,紧接着一股白烟腾空而起,随后冒出一片黄烟(氯气) 。爆炸造成厂房倒塌,1 号热交换器一端的平封头钢板(重58 千克)飞出 142 米;另一端(重 80 千克)飞出 76 米;加热室的一个封头盖(重 184 千克)飞出后,先与管架相撞,再飞出 15 米;另一个封头盖(重 148

2、千克飞出 21 米;有一段重 141 千克的弯管飞出 86 米。根据测算估计,当时的爆炸瞬间压力在 700 公斤厘米 2 左右。二、事故原因分析11 号换热器由于数月未进行排污,三氯化氮累积过多。8 月 7 日停止使用后,l 号换热器内管间仍贮存着约 500 千克的液氯,并由于温度逐渐升高,三氯化氮也逐渐被浓缩,至 8 月 8 日引起猛烈的爆炸。27 月 28 日至 8 月 5 日,该厂烧碱车间盐水工段在盐水精制过程中,使用含有氨(约 20 克立升)的废碱液配制盐水 6000 立方米,由于盐水氨味太大,加入盐酸中和。故盐水中含有大量氯化铵。氯化铵随盐水进入电解槽,在阳极室内与氯气反应生成三氯化

3、氮,因此,在爆炸事故前的液氮系统中,三氯化氮的含量都比较高。3三氯化氮在常温下是黄色的油状液体,沸点 71 度(液氯沸点为一34) ,比重 165,爆炸点 95。当温度升高液氯气化时,三氯化氮仍留在 1 号热交换器内,而逐渐被浓缩。在密闭容器中发生爆炸,温度可达2128,压力为 5361 大气压。三、防止同类事故的措施1严格控制电解入槽盐水无机铵含量1 毫克立升,总铵含量4 毫克立升。2液氯的汽化器、预冷器及热交换器等设备,须有排污装置和排污处理设施。3液氯蒸发系统要及时排污,单设备每周排污一次,系统每半月排污一次,排污中的三氯化氮的含量不得超过 60 克立升。如发现排污物中三氯化氮含量大于 80 克立升,应增加排污次数,加强监测,如三氯化氮含量大于 100 克立升时,应采取紧急措施,并查找原因。4停用的热交换器不允许有原料氯气进入或输出,液氮蒸发器不应在液氯蒸完后仍用蒸汽吹除残余污物。5在氯总管中,增加一套冷却装置,预先将三氯化氮冷凝捕集,并加以处理。

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