1、辽宁阜新发电有限责任公司“819”重大事故阜新发电有限责任公司“819”事故调查报告一全厂概况阜新发电厂隶属辽宁省电力公司,始建于 1936 年,已有 60 多年建厂历史,是建国后国家“一五”期间 156 项重点工程之一。现全厂总装机容量为750MW,其中:中压 25MW 供热机组两台、50MW 机组两台;高压 50MW机组两台、100MW 机组三台;超高压 200MW 机组一台。其中 200MW 机组是作为“以大代小”的技改工程建设的,机组产权归阜新发电有限责任公司,阜新发电厂只负责机组的运行,设备检修及生产管理,阜新发电厂将200MW 机组编号为 01 号机组。阜新发电有限责任公司由三方股
2、东共同出资建设,东北电力投资开发公司占 89股份;阜新太平电厂占 6股份;阜新市综合投资公司占 5股份。公司依据公司法设立董事会、监事会,总经理负责公司的经营。二事故机组概况阜新发电厂 01 号汽轮机 CC140N20012 7535535 型超高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造,出厂日期 1996年,出厂编号 72N9;发电机型号 QFSN2002,出厂编号 360237,出厂日期为 1995 年 10 月,由哈尔滨电机厂制造;锅炉型号为 HG670137YM16,出厂编号 2339,出厂日期 1995 年 3 月,由哈尔滨锅炉厂制造。该机组 1996 年 3 月安装,
3、1996 年 11 月 2 日首次并网发电,同年12 月 18 日正式移交生产。到 8 月 19 日事故时止,累计运行 15151 小时,发电量 2706 亿千瓦时。三事故经过1999 年 8 月 19 日 0 时 20 分, 运行五值接班, 机组负荷为 155MW 运行;0 时 30 分,值长令加负荷到 165MW;1 时整,值长令加负荷到 170MW,主蒸汽压力为 126MPa,主蒸汽温度 535,蒸汽流量 5369 吨时。47 分 30 秒,“高、中压主汽门关闭”、“抽汽逆止门关闭”光字牌报警,监盘司机喊“机跳了”。47 分 32 秒,交流、直流润滑油泵联动良好。47 分37 秒,发电机
4、出口开关 5532 跳闸,有功负荷到“0”,6KV 厂用电备用电源联动成功。值长来电话向单元长询问情况,单元长告:“01 号机、发电机跳闸。”值长当即告: “立即查明保护动作情况, 对设备详细检查, 有问题向我汇报。 ”单元长令:“汽机、电气人员检查保护及设备情况。”司机助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:“没有发现异常。”汽机班长检查完设备汇报单元长说: “设备检查没问题。 ”电气班长确认后汇报: “发电机跳,6KV 厂用正常联动备用电源,电气保护无动作,只有热工保护动作光字牌来信号。”单元长向值长汇报:“检查保护和设备都没发现问题。”值长告:“如无异常, 可以恢复。 ”随即单元
5、长告汽机班长: “汽机挂闸, 保持机 3000 转分。 ”汽机班长到就地机头处操作, 手摇同步器由 30mm 退至到“0”位, 同时令司机助手去检查设备情况, 助手回来后汇报: “机组检查正常, 主轴在转动中。 ”这时班长操作同步器增加行程时发现高、中压主汽门未开,告助手去复归“热工保护动作自保持复归按钮”,当检查就地压力表立盘时发现调速油压很低,对从控制室返回来的助手说:“把调速油泵转起来。”调速油压恢复后, 汽机班长到机头再次挂闸, 逐步增加同步器行程, 高、中压主汽门开启,行程达 8mm 时回到主控制室,准备用电调升速,设定目标转速 3000rmin,升速率为 300rminmin,按进
6、行键,此时转速实际值未能跟踪目标值,同时“高、中压主汽门关闭”信号光字牌亮,汽机班长根据经验分析认为电调不正常,向单元长汇报,并请示切液调运行,单元长同意。汽机班长到机头处将同步器退到“0”位,通知司机将电调切为液调运行,挂闸后同步器行程为 8mm 时,高压主汽门已开启,达 11mm 时,转速表显示 100rmin 左右,18 寸 56 分 30 秒,当准备检查调速汽门开度时,听到主汽门关闭声,同时一声巨响,发电机后部着火,机组严重损坏。四设备损坏情况1轴系1)轴系断为 11 段,10 个断裂面,其中 5 处为轴断裂,4 处为对轮螺栓断裂,1 处为齿型联轴器失效。2)中压转子电侧轴端在轴封R 角处断裂, 断轴长约1 8m, 飞出距离 11m。3)低压转子机侧轴端在轴颈与油挡过渡处断裂,断轴长约 lm。发电机机侧轴端在轴颈处断裂,断轴长约 15m。飞落约 35m 远。4)中、低压转子半挠性波纹联轴器两端断裂并成碎块。5)主油泵与主轴间齿型联轴器内、外齿损坏失效脱开。6)低压转子与发电机间、发电机与励磁机间对轮螺栓断裂。2轴瓦1)3、4 瓦瓦体、瓦盖打坏,轴承箱上部破裂移位。2)5、6 瓦