1、一起锅炉水冷壁管变形事故的原因分析前不久,我厂正在运行的一台 KZL4125 型锅炉的水冷壁管发生变形事故,此锅炉左侧的水冷壁管中段有 4 根变形,中间两根变形较为严重。经测厚, 4根变形和未变形的水冷壁管中部(由于飞灰的冲刷)的厚度由3 5mm减为 2527mm。变形位置从集箱)50mm 以上开始,大约 800mm 左右。变形管最大弯曲处突起 25mm,无胀粗现象。是什么原因导致水冷壁管变形呢?通过检查, 没有发现锅炉烟管胀口有渗漏现象,因而可以排除因锅炉缺水而导致水冷壁管变形的可能性。打开锅筒人孔盖和集箱手孔盖, 只发现锅筒、 集箱壁以及水冷壁管内有不到 0 5mm厚的薄垢,集箱后段有少量
2、泥垢沉积。可见,下降管、水冷壁管、集箱的流通截面积均处于合理的范围内,不存在因水垢而导致水冷壁管过热变形的现象。排除了以上可能性后,认为司炉人员在锅炉运行时,没有注意集箱排污的合理性,排污量过大,且锅炉正压燃烧是造成水冷壁管变形的主要原因。该厂为三班制生产,每斑安排 2 名司炉人员。由于管理上的漏洞,每班司炉人员又自行分成上班和下班(即“大班套小班”), 每人司炉 4 小时。 按照厂部规定,司炉人员在当班时,每班须在当班中途对锅筒、集箱排一次污,交班时再排一次,也就是说三班排污 6 次。但在大班套小班的形式中,实际每天排污次数达 12 次。据司炉人员讲,集箱排污时间一般均在 3 分钟左右,并且
3、是一边向锅内补水一边排污。而且是打开排污阀后就不管了,直到认为排污差不多了才去关闭排污阀。问题就出在这里。这台锅炉属于自然循环锅炉,主要是锅水依靠下降管流至集箱分流至水冷壁管,当水冷壁管吸收炉膛热量后而提高水温产生蒸汽,使循环自然进行。一旦出现异常现象,这种水循环就会遭到破坏,事故就有可能发生。实际上,该厂锅炉集箱排污不合理,就是一种异常现象。道理很简单,当排污量过大,且时间拉得过长时,大量的炉水排出,使水冷壁管供水不足,尤其是靠近排污管的水冷壁管,在排污速度过快,且时间过长时供水会更加不足。由于供水不足,管壁温度就会很快升高。从此台锅炉运行情况看,其积灰严重,炉门烧坏以及外壳熏黑,因而断定长
4、期处于正压燃烧状况。司炉人员按照厂部规定排污后,有时气压很难保住,因而不得不加大给煤量和鼓风量,使锅炉正压燃烧。锅炉正压燃烧的后果是燃烧工况恶化,炉膛温度大幅度升高。此时,水冷壁管就会大量吸热,管内的部分水就会迅速地蒸发,出现饱和沸腾工况直接过渡到膜态工况,在管壁上形成蒸汽膜。蒸汽膜的导热性能差,带走的热量少,久之,水冷壁管就会因得不到冷却保护而使壁温进一步升高,再加上管壁已减薄,强度降低,因而使水冷壁管很快地因过热而发生变形。我们从图 1 中可以看出,当集箱排污时,下降管流入集箱的炉水,除一部分通过水冷壁管外,另一部分通过排污管排出,此时,在排污管上部的水冷壁管 2 和 3,就出现了严重的供
5、水不足,1 和 4 次之,因而所受变形的程度就不一样。图 1集箱水冷壁管变形位置示意当然,由于锅炉正压燃烧恶化了燃烧工况,提高了炉膛温度,对水冷壁管变形有一定影响。但如果按照该厂司炉人员这种排污方法长期操作,尽管锅炉没有正压燃烧,同样可使水冷壁管过热变形,只不过是变形速度慢些而已。一般锅炉用钢均为低碳钢,在 315就达到屈服点,450以上时出现明显的蠕变现象。当司炉人员采取这种不合理的排污方式排污时,管壁的温度常在 450以上。由于管壁温度间断性地升高、降低,热应力也相应随之变化,水冷壁管的变形也就慢慢开始。早期变形一般很难察觉,一旦锅炉负荷突然增大, 在热应力的作用下, 水冷壁管就会出现明显
6、的变形。变形是一种比较危险的缺陷,当壁温达到 700750时,在几分钟内就会很快造成爆管事故。那么,为什么右侧水冷壁管又没有出现变形现象呢?原来,锅炉在安装过程中,由于锅炉本体紧靠右墙壁(仅 05m),考虑人行通道和维修方便,将右侧集箱排污管接出屋外,两只快开式排污阀也安装在室外,因而司炉人员很少到屋外排污。据司炉人员讲,一般 34 天才排污一次,就是去排,时间也不到 30 秒。因而也就没有出现象左侧水冷壁管那样的变形现象。可见,锅炉在运行过程中,一般不要进行排污,以免影响水冷壁管的水循环,造成变形、爆管事故,最好在低负荷或者中止一段燃烧后进行,当水质较好时,可不考虑排污,着炉水差,也不可盲目加大排污量。其排污量应按水质化验情况或计算求得,通常定期排污量不超过 5,每班排污一次即可,每次排污时间不得超过 30 秒;排污阀打开时,应短促、间断进行,快开、快关,即开后停几秒再关,关后停几秒再开,如此反复几次。切不可打开排污阀后长时间不管, 然后再去关闭。 这样既可减少热量损失,又可保证安全。摘自中国职业安全卫生管理体系认证2004 年第 5 期